SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL DIRECCIÓN ZONAL MOQUEGUA – TACNA TAREA DE INNOVACIÓN Y/O MEJOR
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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL DIRECCIÓN ZONAL MOQUEGUA – TACNA TAREA DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA NIVEL TÉCNICO OPERATIVO ESCUELA / CFP: TACNA CURSO: MEJORA DE MÉTODOS DE TRABAJO 1 NOMBRE DE LA TAREA DE INNOVACIÓN O MEJORA: Estudio de Métodos AUTOR: Roel Romario Berna Callata ID: 1065060 ESCUELA: Mecánica de mantenimiento TUTORA DEL CURSO: ROSA MARÍA CUSI CONDORI
TACNA, PERU 2020
1
INTRODUCCION Muchas empresas no son conscientes de que pueden alcanzar una capacidad de producción mayor, dar un mejor rendimiento y calidad en el producto, implementando metodologías de bajo costo que permiten dar mejoras en muchos procesos. Actualmente nos enfrentamos a un mundo que es cada vez más competitivo, es por esto que se tiene que estar preparado para enfrentar distintos cambios y poder innovar en el negocio aplicando constantemente herramientas de mejora continua para analizar, implementar y hacer un seguimiento de las buenas practicas, creando un técnico eficiente y eficaz con el fin de brindarle al cliente un producto o servicio con un valor agregado diferente al de la competencia. De tal manera que Factoría JYC I.R.L ofrece servicios de torno, soldadura general, embarcaciones, maquinaria pesada, etc.
2
CAPITULO I GENERALIDADES DE LA EMPRESA 1.1
Razón Social: RAZÓN SOCIAL: Factoría JYC I.R.L RUC: 10434350439 DIRECTOR: Juan Carlos Yanarico TIPO DE EMPRESA: Servicios de Metalmecánica DIRECCIÓN: Av. Tarata Nro. 160 – B cercado de Tacna
1.2.
Giro del negocio productos y/o servicios: La empresa brinda el servicio de torno en general, cojinetes de fricción, rectificaciones, soldadura especial, estructuras metálicas, soldadura en aluminio, soldadura en fierro fundido, propulsores de embarcaciones, mantenimiento de maquinaria pesada, mantenimiento de máquinas offset (imprenta).
1.3.
Área donde se desarrollará el proyecto de innovación y/o mejora: La empresa Factoría JYC se encuentra ubicada en la Av. Tarata Nº 160 - B con una dimensión de 9x20m con un área de 180m² taller propio. Cuenta con 1 oficina, 2 tornos, máquina de soldar, taladrado de mesa, amoladoras, esmeril de banco, tronzadora de tubos.
3
Ubicación de la empresa
CAPITULO II FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA ETAPA 1: SELECCIONAR LA ACTIVIDAD A SER MEJORADA 2.1.
Identificación del problema técnico de la empresa:
AREA
PROBLEMAS
Falla en los equipos. TALLER DE METALMECÁNIC Falta de material. A
CONSECUENCIAS Gastos innecesarios. Pérdida de tiempo.
4 Falta de herramientas.
No realizar el producto.
Ambiente inadecuado.
Accidentes y pérdida de material. Problemas con el cliente.
Retraso en la producción.
Se toma como problema de mayo impacto el retraso de la producción.
2.2.
Objetivo General del proyecto de innovación y/o mejora: Cumplir con las expectativas del cliente que tiene hacia la empresa. Evitar retrasar la producción por la falta del material en el almacén.
2.3.
Objetivos específicos:
Tener el material listo para trabajar
Comprar una cantidad moderada de material
Mejorar continuamente para el desarrollo de la empresa
Contar con máquinas o herramientas operativos
CAPITULO III ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA 2: REGISTRAR EL MÉTODO ACTUAL 3.1
Diagrama de proceso actual (DOP)
Cojinete de fricción Para bisagra de automóvil
Desmontar puerta del vehículo
5 Desmontar bisagra de la puerta Marcar la posición de la bisagra Tomar medidas del eje y agujero Esperar el material para tornear Preparar el torno Colocar la barra en la mordaza Realizar el refrentado Cilindrar la barra a la medida Pasar broca a la medida del diámetro interior Cilindrar de derecha a izquierda Dejar un tope al cojinete de fricción Tomar medidas de la pieza Montar el cojinete a la bisagra Montar la bisagra a la puerta del vehículo
3.2.
Diagrama de proceso actual (DAP)
OPERARIO /MATERIAL /EQUIPO DIAGRAMA Nº: 01 HOJA Nº: 01
RESUMEN
OBJETO: Cojinete de fricción
ACTIVIDAD OPERACIÓN
ACTIVIDAD: DOP de Cojinete
TRANSPORTE ESPERA INSPECCION ALMACEN DISTANCIA TIEMPO COSTO
METODO: ACTUAL
LUGAR: Taller OPERARIO: Roel Berna Callata COMPUESTO POR: Personal de mantenimiento. APROBADO POR: Juan Carlos Yanarico FECHA: 27 de marzo DESCRIPCION DE LA
Tiem.
Dist.
ACTUAL
PROPUES TO
ECO N
12
-
-
1 2 90 min -
-
-
M OBRA MATERIAL OBSERVACIONES
6 ACTIVIDAD Desmontar puerta del vehículo Desmontar bisagra de la puerta Marcar la posición de la bisagra Tomar medidas del eje y agujero Esperar el material para tornear Preparar el torno Colocar la barra en la mordaza Realizar el refrentado
(min) 10
(m) Operación
5
Operación
1
Operación
1
Verificación
30
Espera (retraso)
3 1
Operación Operación
5
Operación
Cilindrar la barra a la medida Pasar broca a la medida del diámetro interior Cilindrar de derecha a izquierda Dejar un tope al cojinete de fricción Verificar medidas de la pieza Montar el cojinete a la bisagra Montar la bisagra a la puerta del vehículo
5
Operación
5
Operación
5
Operación
1
Operación
3
Verificación
5
Operación
10
Operación
TOTAL
90 min
7
3.3
Análisis de las causas raíces
MANO DE OBRA
Poca motivación
Falta de iniciativa
METODO
Carencia de capacitación al personal Uso de excesiva fuerza Recibir trabajos sin haber terminado otro
RETRASO EN LA
Exposición a rayos del sol
Falta de material Equipos defectuosos
Desorden y falta de señalización Carencia de herramientas
INFRAESTRUCTURA
EQUIPOS/HERRAMIENTAS
PRODUCCION
8
3.4.
Diagrama de Pareto Causas
Frecuencia
Falta de material Carencia de herramientas Falta de iniciativa Recibir trabajos sin haber terminado otras tareas
3 8 2 5
Uso excesivo de fuerza Equipos defectuosos TOTAL
3 2 23
Frecuenci a
%
Carencia de herramientas
8
34.78%
8
34.78%
80%
Recibir trabajos sin haber terminado otras tareas
5
21.74%
13
56.52%
80%
Falta de material
3
13.04%
16
69.57%
80%
Uso excesivo de fuerza
3
13.04%
19
82.61%
80%
Falta de iniciativa
2
8.70%
21
91.30%
80%
Equipos defectuosos
2
8.70%
23
100.00%
80%
Causas
TOTAL
23
100.00%
Frecuencia % 80-20% acumulada acumulado
9
DIAGRAMA DE PARETO 100.00% 20
90.00%
Zona de pocos vitales
15Carencia
70.00%
de herramientas
Realizar inventario de las herramientas principales que faltan y adquirirlas. 60.00%
Falta de material
Comprar materiales para tornear moderados
10
Recibir trabajos sin haber terminado 5 otras tareas 0
Carencia de herramientas
Recibir trabajos sin haber terminado otras tareas
Alternativas de solución80.00%
Falta de material
Frecuencia
50.00% 40.00% 30.00%
Culminar con los trabajos según la orden de llegada para satisfacer al20.00% cliente 10.00% Uso excesivo de fuerza
Falta de iniciativa
% acumulado
Equipos defectuosos
0.00%
80-20%
CAPITULOO IV EXAMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA 3: EXAMINAR EL MÉTODO ACTUAL 4.1.
Lista de preguntas para examinar el método actual CONOCE ¿Qué se hace?
CRÍTICA
¿Por qué se hace? El fierro tiende a PROPÓSIT Fabricar un cojinete de desgastarse y se fricción. realiza el cambio. O
SUGIERE
ELIGE
¿Qué otra cosa podría ¿Qué debería hacerse? hacerse? Mantenimiento cada Cambiar con un cierto tiempo. cojinete de libre mantenimiento.
10
LUGAR
¿Dónde se hace?
¿Por qué se hace allí? ¿En qué otro lugar
En el taller de mantenimiento.
Es zona industrial.
¿Cuándo se hace?
¿Por qué se hace en ¿Cuándo podría ese momento? hacerse?
SUCESIÓN Cuando un cliente
Para no perder piezas.
necesita alguna solución.
¿Quién lo hace? El técnico de PERSONA mantenimiento.
podría hacerse? En otro taller de mantenimiento.
¿Cuándo debería hacerse?
Depende para cuando En el mismo lo quiere el cliente. momento de entrega.
¿Por qué lo hace esa ¿Qué otra persona podría hacerlo? persona? Está capacitado.
¿Dónde debería hacerse? En el torno.
¿Quién debería hacerlo?
Otro técnico que este El técnico capacitado. libre.
¿Cómo se hace?
MEDIOS
4.2.
¿Por qué se hace de ¿De qué otro modo ¿Cómo debería ese modo? hacerse? podría hacerse? Desmontando las piezas Para evitar perder las Tomando fotos para Paso por paso para en orden. piezas. no olvidad la posición. no olvidarse al momento del montaje.
Alternativas de mejoras
- Cambiar el material de fricción por uno que se auto lubrique - Realizar los trabajas en el mismo momento que se encargan al técnico - Contar con los materiales principales listos para no perder tiempo - Tener las herramientas operativas para evitar retrasos
11
CAPITULO V PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA ETAPA 4: IDEAR EL NUEVO MÉTODO
5.1 Diagrama de proceso de operaciones - Mejorado (DOP).
Cojinete de fricción Para bisagra de automóvil
Desmontar puerta del vehículo Desmontar bisagra de la puerta Marcar la posición y verificar medidas Esperar el material para tornear
12 Preparar el torno Colocar la barra en la mordaza Realizar el refrentado y cilindrado Pasar broca y verificar medidas Dejar un tope al cojinete y verificar medidas Montar el cojinete a la bisagra Montar la bisagra a la puerta del vehículo
5.2 Diagrama de análisis de proceso – Mejorado (DAP). OPERARIO /MATERIAL /EQUIPO DIAGRAMA Nº: 01 HOJA Nº: 01
RESUMEN
OBJETO: Cojinete de fricción
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD: DOP de Cojinete METODO: ACTUAL
LUGAR: Taller OPERARIO: Roel Berna Callata COMPUESTO POR: Personal de mantenimiento. APROBADO POR: Juan Carlos Yanarico FECHA: 27 de marzo DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Desmontar puerta del vehículo Desmontar bisagra de la puerta Marcar la posición y verificar medidas
Tiem. (min) 10
Dist. (m)
ACTUAL
PROPUES TO
ECO N
OPERACIÓN
-
10
-
TRANSPORTE ESPERA INSPECCION ALMACEN DISTANCIA TIEMPO COSTO
-
1 3 69min -
-
M OBRA MATERIAL OBSERVACIONES Operación
5
Operación
2
Operación - Verificación
13 Esperar el material para tornear Preparar el torno Colocar la barra en la mordaza Realizar el refrentado y cilindrado Pasar broca y verificar medidas Dejar un tope al cojinete y verificar medidas Montar el cojinete a la bisagra Montar la bisagra a la puerta del vehículo
20
Espera (retraso)
3 1
Operación Operación
5
Operación
5
Operación - Verificación
3
Operación - Verificación
5
Operación
10
Operación
TOTAL
69 min
5.3 Cambios limitantes con relación al nuevo método mejorado
Reducir el tiempo de las operaciones
Producir más cojinetes de fricción
Menos desgaste en las herramientas y material
14
CAPITULO VI DEFINICION DEL NUEVO MÉTODO DE TRABAJO ETAPA 5: DEFINIR EL NUEVO MÉTODO 6.1 Fórmulas que se deben aplicar
Calcular tiempo promedio: T prom = (suma de tiempos observ.) / nro. de observ. Calcular tiempo Básico: T básico = T prom x valoración / 100
Calcular tiempo Tipo: T tipo = T básico + suplementos
Calcular los suplementos Suplemento= T básico * % suplemento
Calcular Tiempo ciclo T ciclo = Suma de todos los T tipo
15 6.2 Hallando los suplementos del método actual % de Suplemento Nº 1
2
16%
Descripción del Suplemento SUPLEMENTO POR DESCANSO Suplementos por fatiga básica (constante en un 4%) Suplementos por necesidades personales (entre 5 a 7%) Suplementos variables OTROS SUPLEMENTOS Suplementos por contingencia o por eventualidades (inevitables) – Menos del 5% Suplemento excepcional, a nivel de desempeño Actividades que no forman parte del ciclo de trabajo
Suplementos
TOTAL % DE SUPLEMENTOS
La Valoración se obtiene en base a la escala británica 0-100 (norma Británica)
Descripción del desempeño
0
Actividad nula
50
Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo
75
Constante, resuelto, sin prisa, como de operario no pagado a destajo, pero bien dirigido y vigilado; parece lento, pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan Activo, capaz, como de operario calificado medio, pagado a destajo; logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos, muy por encima de las del operario calificado medio
100 (Ritmo tipo) 125
150
Excepcionalmente rápido; concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por varios periodos; actuación de “virtuoso” sólo alcanzada por algunos trabajadores sobresalientes
4% 5% 2%
3% 2% 0%
16%
16
6.3 Medición actual del tiempo de trabajo
N°
Elementos
TIEMPOS OBSERVADOS (EN MINUTOS) T1
T2
T3
TIEMPO PROMEDI O
VALORACIÓ N%
TIEMP SUPLEMENTO TIEMP O S 16% O TIPO BÁSICO
T4
1 Desmontar puerta del vehículo
10
9
11
10
10
100
10
1.6
11.60
2 Desmontar bisagra de la puerta
5
6
5
4
5
100
5.0
0.8
5.80
3 Marcar la posición de la bisagra
1
2
1
1
1.25
100
1.3
0.2
1.45
4 Tomar medidas del eje y agujero
1
1
2
2
1.5
100
1.5
0.24
1.74
5 Esperar el material para tornear
28
31
30
29
29.5
75
22.1
3.54
25.67
6 Preparar el torno
3
2
2
4
2.75
75
2.1
0.33
2.39
7 Colocar la barra en la mordaza
2
1
3
1
1.75
75
1.3
0.21
1.52
8 Realizar el refrentado
5
4
6
7
5.5
75
4.1
0.66
4.79
9 Cilindrar la barra a la medida
7
4
5
6
5.5
75
4.1
0.66
4.79
3
5
7
4
4.75
75
3.6
0.57
4.13
Pasar broca a la medida del
10 diámetro interior
17
11 Cilindrar de derecha a izquierda
3
6
4
5
4.5
75
3.4
0.54
3.92
12 fricción
2
1
3
1
1.75
75
1.3
0.21
1.52
13 Verificar medidas de la pieza
3
1
2
2
2
100
2.0
0.32
2.32
14 Montar el cojinete a la bisagra
6
4
5
4
4.75
100
4.8
0.76
5.51
12
10
9
11
10.5
100
10.5
1.68
12.18
TIEMPO CICLO
89.32
Dejar un tope al cojinete de
Montar la bisagra a la puerta del
15 vehículo
El tiempo ciclo total en minutos es: 89.32
18 6.4 Medición mejorada del tiempo de trabajo
N°
Elementos
TIEMPOS OBSERVADOS (EN TIEMPO TIEMP VALORACIÓ SUPLEMENTO TIEMP MINUTOS) PROMEDI O N% S 9% O TIPO O BÁSICO T1 T2 T3 T4
1 Desmontar puerta del vehículo
5
6
7
6
6
150
9
0.81
9.81
2 Desmontar bisagra de la puerta
5
7
5
4
5.25
150
7.9
0.71
8.58
3 medidas
3
2
2
3
2.5
125
3.1
0.28
3.41
4 Esperar el material para tornear
15
14 16 17
15.5
125
19.4
1.74
21.12
5 Preparar el torno
1
2
1
2
1.5
125
1.9
0.17
2.04
6 Colocar la barra en la mordaza
1
2
2
2
1.75
125
2.2
0.20
2.38
7 Realizar el refrentado y cilindrado
5
3
4
4
4
125
5.0
0.45
5.45
8 Pasar broca y verificar medidas
4
3
2
3
3
100
3.0
0.27
3.27
9 verificar medidas
3
2
4
2
2.75
100
2.8
0.25
3.00
10 Montar el cojinete a la bisagra
3
5
7
6
5.25
100
5.3
0.47
5.72
5
4
6
5
5
100
5.0
0.45
5.45
TIEMPO CICLO
70.24
Marcar la posición y verificar
Dejar un tope al cojinete y
Montar la bisagra a la puerta del
11 vehículo
19 El tiempo ciclo total en minutos es: 70.24
6.5
Cuadro comparativo de tiempos – Hallando la variación porcentual
TIEMPO CICLO ORIGINAL
To=
89.32
TIEMPO CICLO MEJORADO
T1=
70.24
VARIACION PORCENTUAL
VP
-27.16%
El tiempo de ciclo del método mejorado disminuyo en 27.16% y la productividad se incrementó en el mismo valor 27.16% con el nuevo método mejorado
20
CAPITULO VII ETAPA 6: IMPLANTAR EL NUEVO MÉTODO
7.1 Plan de acción de la mejora propuesta
Primero: Consultar con el Director del taller sobre la implantación de un proyecto que va reducir el tiempo de trabajo y aumentar la producción.
Segundo: Una vez aprobado se debe de implementar el almacén con una cantidad de material moderada para no perder valiosos minutos.
Tercero: Realizar el mantenimiento de las máquinas y herramientas de taller para no parar la producción.
Cuarto: Aumentar la motivación e instruir conocimiento para que el personal tome la iniciativa.
Quinto: Realizar cada año mejoras y llevar un control de todas las operaciones que se realizan en el taller.
7.2 Responsables de la aprobación del nuevo método
El responsable de aprobar es el Gerente general de la empresa.
El personal del taller tiene que comprometerse a realizar el cambio.
El tiempo estimado para su ejecución es de 1 a 2 meses para familiarizarse con el nuevo método.
7.3 Plan de capacitación del nuevo método
El área donde se llevara a cabo es en el taller con el personal.
El responsable de la capacitación la llevara a cabo un personal del taller.
El tiempo estimado será de 2 horas.
21
CAPITULO VIII ETAPA 7: MANTENER EL NUEVO MÉTODO
Mantener siempre la responsabilidad, puntualidad y disciplina que son esenciales para en el taller.
Realizar mejoras cada cierto para mejor la empresa y estar a la competencia con otros talleres.
8.1 Costos de implementación de la mejora
Materiales Directos Tubos de 1" x 6m Barra de bronce de 3/4"x20cm Planchas de metal
Materiales Indirectos
precio unitario
Cantidad
8 3 4
14 30 20
Cantidad
precio unitario
Subtotal S/. 282.00 112 90 80
Subtotal S/. 245.00
Juego de limas pequeñas
1
15
15
Juego de brocas
1
25
25
Cuchilla carburada
5
20
100
Vernier
3
15
45
Discos de Corte
8
5
40
Juego de piedras de dremel
1
20
20
22 precio unitario
Cantidad Mano de Obra directa
Subtotal S/. 1,540.00
Sueldo de Practicante 1
1
330
330
Sueldo de Practicante 2
1
450
450
Sueldo de Practicante 3
1
360
360
Sueldo de Practicante 4
1
400
400
Cantidad
precio unitario
Mano de Obra Indirecta
Sueldo de Soldador
1
900
precio unitario
Cantidad Costos Generales
Subtotal S/. 900.00 900
Subtotal S/. 200.00
Alquiler de local
1
170
170
Luz
1
20
20
Agua
1
10
10
(*) Por Semana TOTAL COSTOS
S/. 3,167.00
23 8.2 Análisis de costos VOLUME COSTO COSTO COSTO COST TIEM N DE LA MINUTO DEL TOTAL COSTO MINUTAJ PRODU O PO PRODUC S PRODU MINUTAJ DE E CTO TOTA CICL CION PRODUCI CTO O E DE PRODUC PRODUC L O (*) MENSUA DOS SERVICI PRODUC CION CION L O CION Mamel uco Métod S/. o 3,167 89.3 S/. S/. S/. 2 Actual .00 25 2233 126.68 S/. 1.42 2,233.00 3,170.86 Mamel uco Métod o S/. Mejora 3,167 70.2 S/. S/. S/. 4 do .00 25 1756 126.68 S/. 1.80 1,756.00 3,160.80
8.3
AHORRO
S/. 10.06
Formulas aplicadas
Minutos producidos = tiempo ciclo x volumen de la producción.
Costo producto o servicio= costo total / volumen de la produccion.
Costo minutaje produccion = costo por producto o servicio / tiempo ciclo.
Costo total minutaje de produccion = volumen de la produccion mensual x tiempo ciclo.
Costo de produccion = costo minutaje producción x costo total minutaje de produccion.
Ahorro = costo de producción método actual - costo de producción método mejorado.
24
CAPITULO IX EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MEJORA
9.1 Beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora
Orden y limpieza en el área de la empresa.
Mejor aprovechamiento del tiempo.
Reducir el proceso de producción
Contar con los materiales a la mano.
9.2 Relación Beneficio / Costo
Beneficio: Disminución de tiempo en la produccion, ahorro en comprar maquinas o herramientas gracias al mantenimiento.
Costo: Ahorro de dinero: Disminución de costos en material y generar más ganancia para que la empresa siga superándose.
25
CAPITULO X CONCLUSIONES 10.1 Conclusiones y Recomendaciones En conclusión los tiempos ciclo de los métodos “actual” y “mejorado” fueron: 89.32 y 70.24 minutos respectivamente. Se pudo observar unas disminución de 19.08 minutos indicando una disminución porcentual del 27.16% en el tiempo con el nuevo método. Por lo cual se deduce que la productividad con el nuevo método mejorado es factible de ser propuesta en la empresa. Desde otro punto de vista con respecto a los costos de produccion se generaron los siguientes valores: S/. 3,170.86 y S/. 3,160.80 para los métodos actual y mejorado respetivamente. Logrando economizar S/. 10.06. Se reducirá notablemente el tiempo del proceso de produccion y nos permitirá aumentar la productividad a la empresa y también generar las ganancias para favorecer la economía de la empresa ya que se realizan más servicios de lo habitual. Se mejora la calidad de servicio y se verá reflejado en un aumento de clientes que gracias a la implementación del método mejorado estamos contribuyendo al crecimiento de la empresa.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Estudio de métodos https://learn-us-east-1-prod-fleet01-xythos.s3.us-east1.amazonaws.com/5e7c008de5a3d/98892?response-content-disposition=inline%3B %20filename%2A%3DUTF-8%27%27Manual_U1_MMTR.pdf&response-contenttype=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-AmzDate=20200405T151019Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=21600&X-AmzCredential=AKIAZH6WM4PLTYPZRQMY%2F20200405%2Fus-east1%2Fs3%2Faws4_request&X-AmzSignature=b0ffca9d011e7a7e427e8b9c0d360910109c6dd7ac058cd41c940cf2989c4464 Mejora de métodos de trabajo Unidad 1 https://learn-us-east-1-prod-fleet01-xythos.s3.us-east1.amazonaws.com/5e7c008de5a3d/98882?response-content-disposition=inline%3B %20filename%2A%3DUTF-8%27%27resumen%2520mmtr%252001.pdf&response-contenttype=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-AmzDate=20200405T151124Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=21600&X-AmzCredential=AKIAZH6WM4PLTYPZRQMY%2F20200405%2Fus-east1%2Fs3%2Faws4_request&X-AmzSignature=459eb04a8ec94a8e1269c36a87aa1717bae81f0be4dc66e7c3f13b72ac227822 Medición del trabajo producción y productividad https://learn-us-east-1-prod-fleet01-xythos.s3.us-east1.amazonaws.com/5e7c008de5a3d/98895?response-content-disposition=inline%3B %20filename%2A%3DUTF-8%27%27Manual_U2_MMTR.pdf&response-contenttype=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-AmzDate=20200405T151031Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=21600&X-AmzCredential=AKIAZH6WM4PLTYPZRQMY%2F20200405%2Fus-east1%2Fs3%2Faws4_request&X-AmzSignature=dbe97084f94d2fca71289b3e745d5461f0614b7fa75b070c07176ef946c03173 Normas APA 2019 https://normasapa.com/
27 Explicación de la tarea Unidad 1 parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=EW4rKe5Wv5Y&feature=youtu.be Explicación de la tarea Unidad 1 parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=IfEn6zRiWSQ&feature=youtu.be Explicación de la tarea Unidad 2 MMRT parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=ULYJSEETVeI&feature=youtu.be Explicación de la tarea Unidad 2 MMRT parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=KeHTRt1-eMQ&feature=youtu.be Modelo tarea 1 https://learn-us-east-1-prod-fleet01-xythos.s3.us-east1.amazonaws.com/5e7c008de5a3d/98883?response-content-disposition=inline%3B %20filename%2A%3DUTF-8%27%27tarea_modelo_avance_1b.pdf&response-contenttype=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-AmzDate=20200405T151847Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=21600&X-AmzCredential=AKIAZH6WM4PLTYPZRQMY%2F20200405%2Fus-east1%2Fs3%2Faws4_request&X-AmzSignature=17a63235c54d21eb0edb286e1101ae43c58dfdc05c22f0b1917f32e8dae012de Modelo tarea 2 https://learn-us-east-1-prod-fleet01-xythos.s3.us-east1.amazonaws.com/5e7c008de5a3d/98887?response-content-disposition=inline%3B %20filename%2A%3DUTF-8%27%27tarea_modelo_avance_2b.pdf&response-contenttype=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-AmzDate=20200405T151918Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=21600&X-AmzCredential=AKIAZH6WM4PLTYPZRQMY%2F20200405%2Fus-east1%2Fs3%2Faws4_request&X-AmzSignature=212190e4e7e2f37b411a5dd5ade735621ce413c250ea00188e29c5846b599327 Como hacer conclusión de un proyecto https://www.webyempresas.com/como-hacer-la-conclusion-de-un-proyecto/
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ANEXOS