1 2 CAPITULO I GENERALIDADES DE LA EMPRESA 1.1. Razón Social (Nombre formal de la empresa) MAC LOGISTICA INTEGRAL SA
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2 CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA 1.1.
Razón Social (Nombre formal de la empresa) MAC LOGISTICA INTEGRAL SAC.
1.2.
Giro del negocio Productos y/o servicios:
La empresa en donde laboro mis prácticas, MAQ LOGISTICA INTEGRAL SAC es uno de los centros de reparación de equipos de maquinaria pesada como (JUMBO, ESCOOP TRAM y DÁMPER) de las marcas (SANDVIK, CATERPILLAR y ATLAS COOP).
1.3.
Área donde se desarrollará el proyecto de innovación y/o mejora:
MAQ LOGISTICA INTEGRAL SAC es una empresa dedicada a la reparación de maquinaria pesadas, así como (JUMBOS, ESCOOPTRAMS y DAMPER). MAQ LOGISTICA INTEGRAL SAC cuenta con un taller propio, provistos de un torno, máquinas de soldar (eléctrica, autógena MIG, TIG).
Cuenta con un taller propio de 1000 m2 ubicado en CAL.LAS ORQUIDEAS NRO.2750DPTO.301 LIMA – LIMA - LINCE
3 CAPITULO II FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA ETAPA 1 : SELECCIONAR LA ACTIVIDAD A SER MEJORADA
2.1 Identificación del problema técnico de la empresa (utilizar alguna metodología de Utilizar una metodología de análisis como recolección de datos, lluvia de ideas, entrevistas, listas de chequeo, etc. Con la finalidad de identificar los principales problemas de la empresa y seleccione el de mayor impacto en sus resultados).
2.2 Objetivo General del proyecto de innovación y/o mejora (lo que se quiere alcanzar al culminar el proyecto de innovación y/o mejora) El objetivo general es la fabricación de la base del extintor para instalarlo en el equipo para garantizar la seguridad contra incendios.
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2.3 Objetivos específicos (En base al objetivo general, se deben definir 3 objetivos que permitan lograr cumplir y aplicar el proyecto de innovación y/o mejora propuesto).
Utilizar adecuadamente las herramientas.
hacer orden y limpieza en el lugar de trabajo.
No tirar insumos utilizados al piso.
CAPITULO III ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA 2: REGISTRAR EL MÉTODO ACTUAL 3.1 Diagrama de proceso actual (DOP) – identificando el “cuello de botella”. Fabricación de la base del extintor
Habilitar los materiales
Verificar las dimensiones del extintor
Cortar la estructura
5 Verificar las soldaduras
Esmerilado y pulido de la estructura
Pintado del base del extintor
Verificar la base del extintor
Montado de del extintor en el base
Producto terminado
3.2 Diagrama de proceso actual (DAP) – identificando el “cuello de botella”.
Cursograma analítico (AP) Operario/material/equipo
Diagrama Nº: 008
Hoja Nº: 006
Objeto: Fabricado de la base del extintor
Actividad: DOP del extintor
Resumen Actividad
Actua l
Operación
5
Transporte
-
Espera
-
Inspección
3
Propuest o
-
Econo mía
-
6
Método: Actual/ Propuesto Lugar: taller de armado
Almacenamient o Distancia (m)
-
-
-
Tiempo
-
-
-
-
-
(min-hombre)
Operario:
Ficha Número:
Compuesto por: Aurelio de marzo Aprobado por: fray marzo
Descripción
Fecha: 10 Fecha: 10 de Dist. (m)
Tiemp o (min)
15 10
30 20
habilitar los materiales Verificar las dimensiones del extintor Cortar la estructura
45
Verificar las soldaduras Esmerilado y pulido de la estructura
Material
Total
98
Observación
operación operación verificación
30
15
operación
8
10
operación
Pintado del base del extintor
25
Verificar la base del extintor Montado de del extintor en el base
Costo: Mano de Obra
-
30
Producto terminado Total
operación
5
operación
60
verificación
10 3h 40mi n
operación
3.3 Análisis de las causas raíces (Mediante el diagrama causa – efecto, breve análisis de cada una de las causas / espinas).
7 HOMBRE
INSUMOS
Entrenamiento deficiente
Deficiencia en el material
Persona poco
Mercasia
capasitado
perdida Falta de estantes
Exeso de confiansa
para la organizacion
con los jefes
No existen almacenamiento Poca modificacion
de los trabajadores
Supervisión Equipos de apoyo
Deficiencias en el área de
ineficiente
poco ergonomicos
mantenimiento Condiciones
Falta de orden de Falta de
inventario
inseguras
disponibilidad de insumos
Falta de contenedores
de basura Condiciones
METODOLOGÍ A DEL TRABAJO
deficientes
Olores fuertes
Carencia de
MANDO AMBIENTE
iluminacion
3.4 Diagrama de Pareto (Priorización de causas raíces mediante una encuesta, ponderación de cada causa y representarlo en un diagrama de Pareto con los problemas vitales y triviales en base a la regla 80-20. En base a los problemas vitales brindar alternativas de solución).
8
material tirado en el piso del taller
60
desorden del almacén de herramientas retraso en los materiales
55
acumulación de la basura material no requerido otros
30 20 10
CAUSAS
45
CANTIDAD DE DESPERDICIOS
% ACUMULADO
FRECUENCIA ACUMULADA
80. 20
material tirado en el piso del taller desorden del almacén de herramientas retraso en los materiales acumulación de la basura material no requerido
60
27%
60
80%
55
52%
115
80%
45
73%
160
80%
30
86%
190
80%
20
95%
210
80%
otros
10
100%
220
80%
FRECUENCIA
200 150 100 50 0
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
PORCENTAJE
GRAFICO DE PARETO
CANTIDAD DE DESPERDICIO S % ACUMULADO 80. 20
9 CAPITULO IV EXAMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA 3: EXAMINAR EL MÉTODO ACTUAL 4.1 Lista de preguntas para examinar el método actual
CONOCE PROPÓSITO ¿Qué se hace? Almacén de herramientas LUGAR
¿Dónde se hace? En el área de trabajo mesa de acero
SUCESIÓN
PERSONA
MEDIOS
CRITICA ¿Por qué se hace? Para mejorar la comunidad
¿Por qué se hace allí? Para una mejor comunidad
¿Cuándo se hace?
¿Por qué se hace en ese momento?
En una fecha indicada
Porque si lo dejamos no tendríamos esa comunidad
¿Quién lo hace?
¿Por qué lo ase esa persona?
El técnico
Por qué él es el especialista
¿Como se hace?
¿Por qué se hace de ese modo?
Usando las herramientas adecuadas
Porque es el modo más efectivo
SUGIERE ¿Qué otra cosa podría hacerse? Maletas de herramientas ¿En que otro lugar podría hacerse?
ELIGE ¿Qué debería hacerse? Nuevos modelos ¿Dónde debería hacerse?
En cualquier lugar adecuado ¿Cuándo podría hacerse?
En el área de trabajo
En las fechas indicadas
En un buen ambiente de trabajo ¿Quién debería serlo?
¿Qué otra persona podría hacerlo?
¿Cuándo debería hacerse?
El técnico Los ayudantes ¿De qué otro modo podría hacerse?
¿Como debería asarse?
Con la ayuda de sus ayudantes
Con los pasos indicados
4.2 Alternativas de mejoras (En base al cuadro de preguntas y respuestas indica las alternativas de mejoras que has encontrado).
Evitar los derrames de aceites al piso. Orientar a los trabajadores el uso correcto y ahorrativo de los materiales. Tratar de reducir los insumos y materiales. Evitar gastos excesivos.
10 CAPITULO V PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA ETAPA 4: IDEAR EL NUEVO MÉTODO
5.1 Diagrama de proceso de operaciones - Mejorado (DOP). Fabricación de la base del extintor
habilitar los materiales
Verificar las dimensiones del extintor
Cortar la estructura verificando sus dimensiones
Verificar las soldaduras
Esmerilado y pulido de la estructura Verificando su diámetro.
Pintado del base del extintor
11
Verificar la base del extintor
Montar el extintor y verificar que siente bien en la base.
Producto terminado
5.2 Diagrama de análisis de proceso – Mejorado (DAP).
Cursograma analítico (AP) Operario/material/equipo
Diagrama N.º: 008
Hoja N.º: 006
Resumen Actividad
Objeto: Fabricado de la base del extintor
Actividad: DOP del extintor
Método: Actual/ Propuesto Lugar: taller de armado
Actua l
Operación
5
Transporte
-
Espera
-
Inspección
3
Almacenamient o Distancia (m)
-
Tiempo
4
-
(min-hombre)
Operario:
Ficha Número:
Compuesto por: Aurelio de marzo Aprobado por: fray marzo
Descripción habilitar los materiales
Fecha: 10 Fecha: 10 de Dist. (m)
Tiemp o (min)
30
30
Costo: Mano de Obra
Propuest o
Econo mía
-
-
-
-
-
-
Material
Total
8
Observación
operación
12 Verificar las dimensiones del extintor
25
8
operación
Cortar la estructura verificando sus dimensiones
47
Verificar las soldaduras
20
20
operación
12
6
Verificación operación
Esmerilado y pulido de la estructura Verificando su diámetro. Pintado del base del extintor
30
Verificar la base del extintor
5
Montar el extintor y verificar que siente bien en la base.
80
Producto terminado
10
Total
verificación
69 unid
operación operación 25
verificación operación
3h 40mi n
5.3 Cambios limitantes con relación al nuevo método mejorado
Reducir el tiempo de la fabricación de la base del extintor. Uzar al máximo los materiales y los insumos, para así reducir el costo de la producción. Producir base del extintor más rápido posible.
13 CAPITULO VI DEFINICION DEL NUEVO MÉTODO DE TRABAJO ETAPA 5: DEFINIR EL NUEVO MÉTODO 6.1 Fórmulas que se deben aplicar Calcular tiempo promedio:
Calcular tiempo Básico:
T prom = (suma de tiempos observ.) / nro. de observ.
T básico = T prom x valoración / 100
Calcular los suplementos Suplemento= T básico * % suplemento
Calcular Tiempo ciclo T ciclo = Suma de todos los T tipo
14 La Valoración se obtiene en base a la escala británica
0-100 (norma británica)
Descripción del desempeño
0
Actividad nula
50
Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo
75
Constante, resuelto, sin prisa, como de operario no pagado a destajo, pero bien dirigido y vigilado; parece lento, pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan
100 (Ritmo tipo)
Activo, capaz, como de operario calificado medio, pagado a destajo; logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado
125
Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos, muy por encima de las del operario calificado medio
150
Excepcionalmente rápido; concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por varios periodos; actuación de “virtuoso” sólo alcanzada por algunos trabajadores sobresalientes
6.2 Hallando los suplementos del método actual % de Suplemento Nº
Descripción del Suplemento
12% Suplementos
SUPLEMENTO POR DESCANSO 1
2
Suplementos por fatiga básica (constante en un 4%)
4%
Suplementos por necesidades personales (entre 5 a 7%)
5%
Suplementos variables OTROS SUPLEMENTOS
0%
15 Suplementos por contingencia o por eventualidades (inevitables) – Menos del 5% Suplemento excepcional, a nivel de desempeño
3%
Actividades que no forman parte del ciclo de trabajo
0%
0%
TOTAL % DE SUPLEMENTOS
12%
6.3 Medición actual del tiempo de trabajo
N°
Elementos
TIEMPO TIEMPOS OBSERVADOS PROMEDIO VALORACIÓN (EN MINUTOS) (%) T1 T2 T3 T4 ….. …. Tn
TIEMPO BÁSICO
SUPLEMENTOS
6.05
15%
TIEMPO TIPO
1
habilitar los materiales
30 32 35 35
33
30 31
32.29
125
40.36
2
Verificar las dimensiones del extintor
20 21 23 22
24
25 22
22.43
75
16.82
3
Cortar la estructura
45 47 46 47
46
46 47
46.29
100
46.29
6.94
53.23
4
Verificar la soldadura
15 16 17 19
20
21 17
17.86
125
22.32
3.35
25.67
5
Esmerilado y pulido de la estructura
10 11 13 15
14
12 10
12.14
100
12.14
6
Pintado del base del extintor
25 26 27 30
29
28 29
27.71
125
34.64
5.20
39.84
7
Verificar la base del extintor
5
9
10
8
9
8.00
125
10.00
1.50
11.50
8
Montado de del extintor en el base
60 64 63 62
65
66 60
62.86
125
78.57
9
Producto terminado
10 12 14 15
16
11 15
13.29
125
16.61
7
8
2.52
1.82
11.79
46.41 19.34
13.96
90.36
2.49
19.10
TIEMPO CICLO
319.41
16 El tiempo ciclo total en minutos es: 319.41
6.4.
Medición mejorada del tiempo de trabajo
PROCESO MEJORADO MEDICIÓN DEL TRABAJO (Tiempo Promedio, Tiempo Básico, Tiempo Tipo y Tiempo Ciclo)
N°
Elementos T1
TIEMPOS OBSERVADOS (EN MINUTOS) T2 T3 T4
TIEMPO PROMEDIO
VALORACIÓN TIEMPO SUPLEMENTOS (%) BÁSICO 15%
TIEMPO TIPO
1
habilitar los materiales
30
32
31
33
31.50
125
39.38
2
Verificar las dimensiones del extintor
25
26
17
25
23.25
75
17.44
3
Cortar la estructura
47
48
49
46
47.50
100
47.50
4
Esmerilado y pulido de la estructura
12
14
13
12
12.75
100
12.75
5
Pintado del base del extintor
30
32
33
31
31.50
125
39.38
5.91
45.28
6
Verificar la base del extintor
5
7
6
8
6.50
125
8.13
1.22
9.34
7
Montado de del extintor en el base
70
72
71
73
71.50
125
89.38
5.91 2.62 7.13 1.91
13.41
TIEMPO CICLO
El tiempo ciclo total en minutos es: 292.03
45.28 20.05 54.63 14.66
102.78
292.03
17
6.4 Cuadro comparativo de tiempos – Hallando la variación porcentual
TIEMPO CICLO ORIGINAL TIEMPO CICLO MEJORADO VARIACION PORCENTUAL
T0= 319.41 T1= 292.03 VP 45%
El tiempo de ciclo del método mejorado disminuyo en 45% y la productividad se incrementó en el mismo valor 45% con el nuevo método mejorado
CAPITULO VII ETAPA 6: IMPLANTAR EL NUEVO MÉTODO
7.1 Plan de acción de la mejora propuesta (Planificar de forma coherente los pasos a seguir)
Primero: evaluar el plan a poner en práctica, consultar con el jefe de taller para saber su opinión y para dar el permiso de lo que se piensa hacer. Segundo: Una vez consultado con el jefe de taller y haber recibido la autorización para implementar la mejora en la empresa, reunir a todos los trabajadores y exponer la mejora a hacerse. . Tercero: Poner en práctica la mejora, corregir si hubiera fallas o dudas por parte de los trabajadores de la empresa.
7.2 Responsables de la aprobación del nuevo método (Indicar los responsables de la aprobación y el tiempo estimado para su ejecución)
Los responsables para aprobar el nuevo método por implementar son el área administrativa de la empresa. Los responsables de que la mejora se lleve a cabo serian primero el área administrativa y logística de la empresa.
18
El tiempo para desarrollarse el nuevo método es de un mes y medio para observar los resultados.
7.3 Plan de capacitación del nuevo método (indicar el área que debe capacitarse, responsables de la capacitación y tiempo estimado para la capacitación)
El área donde se lleva a cabo la capacitación será en la sala de reunión de los trabajadores. El responsable de la capacitación es el administrador de la empresa y el jefe de taller. El tiempo estimado será de una hora y media. CAPITULO VIII
ETAPA 7: MANTENER EL NUEVO MÉTODO COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA MEJORA
PRODUCTO: BANCO DE PRUEBAS PARA MOTORES DE ARRANQUE MÉTODO: ANALÍTICO ITALO PONCE ALUMNO: ARENAS ESPECIALIDAD: MECÁNICA DE MAQUINARIA PESADA
Materiales Directos volante de corona dentada conjunto de frenos de disco luz piloto bomba de frenos relé batería electrodos 7018;6011 pinza amperimétrica
Cantidad
precio unitario
Subtotal S/. 804.00
1
200
200
1 1 1 1 1 2 1
150 65 120 5 204 5 50
150 65 120 5 204 10 50
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Materiales Indirectos Piedra de desbaste 1" lija N° 100 Esmeril 7" detergente respirador trapo industrial tiner pintura amarilla
Mano de Obra directa servicio de torno servicio de soldadura armador
Mano de Obra Indirecta ayudante embalaje pulidor
Costos Generales energía eléctrica agua Depreciación en torno Depreciación en fresadora teléfono Depreciación en equipos manuales
1 5 1 1 1 2 1 1
1 1 1
2 1 1
8 1.5 45 2 15 3 17 25
S/. 125.50 8 7.5 45 2 15 6 17 25
150 100 120
S/. 370.00 150 100 120
80 40 90
S/. 290.00 160 40 90
S/. 155.50 1 1 3
100 40 0.5
100 40 1.5
3 1
0.5 10
1.5 10
5
0.5
2.5
(*) Por Semana
TOTAL, COSTOS
S/. 1,745.00
20 Resumen Materiales Directos
S/.
804.00
S/.
125.50
S/.
370.00
S/.
290.00
S/.
155.50
Materiales Indirectos Mano de Obra directa Mano de Obra Indirecta Costos Generales TOTAL, DE COSTOS
S/.
1,745.00
21
COSTO TOTAL
TIEMPO CICLO (*)
VOLUMEN DE LA PRODUCCION MENSUAL
MINUTOS PRODUCIDOS
COSTO DEL COSTO COSTO TOTAL PRODUCTO O MINUTAJE MINUTAJE DE SERVICIO PRODUCCION PRODUCCION
COSTO DE PRODUCCION
S/.
1,745.00
319.41
5
1597.05
S/. 349.00
S/. 1.09
S/. 1,597.05
S/. 1,740.78
S/.
1,745.00
292.03
5
1460.15
S/. 349.00
S/. 1.20
S/. 1,460.15 AHORRO
S/. 1,752.18 S/. 11.40
22
CAPITULO IX EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MEJORA
9.1Beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora
Capacitación al personal. Mas ganancia para le empresa. Mejor comunidad en el trabajo. Ahorra al máximo los insumos y los materiales. 9.2Relación Beneficio / Costo BENEFICIO: se da gracias a ahorro de materiales y tiempo; aumentando la producción y reduciendo los costos. COSTO: lo podemos hacer mediante el ahorro para así poder incrementar ganancias para la empresa.
CAPITULO X CONCLUSIONES
Conclusiones y Recomendaciones (de acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa 5 concluya los beneficios medibles que se obtendrán con la innovación y/o mejora).
Las normas APA nos ayudan a mejorar como (costos y tiempo) como de319.41y 292.03 minutos respectivamente. Se pudo observar una disminución de tiempo de 27.38 min. indicando una disminución porcentual del 45 % en el tiempo con el nuevo método. Por lo cual, se puede decir que la productividad con el nuevo método mejorado aumento en el mismo valor 45%, esto nos indica que el nuevo método mejorado es posible de ser aplicado en la empresa.
Este nuevo método nos ayuda a disminuir el tiempo y el incremento de la productividad y reducir los costos, también nos puede ayudar más adelante como en la mejora de métodos o en la tesis.
23 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Aula virtual. manual de la unidad 2 http://aulavirtual.senati.edu.pe/contenido/ELEARNING/MMTR/Manual_mmtr_02.pdf Mejora de la producción https://www.youtube.com/watch?v=AoyL6AZCo9w costos de producción https://www.youtube.com/watch?v=C55ripLDx1Y
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