SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL DIRECCIÓN ZONAL LIMA – CALLAO Tarea de innovación y/o mejora
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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
DIRECCIÓN ZONAL LIMA – CALLAO
Tarea de innovación y/o mejora Nivel Técnico Operativo
ESCUELA / CFP: SENATI CAÑETE.
NOMBRE DE LA TAREA DE INNOVACIÓN O MEJORA:
AUTOR: CAMAYO FLORES Wilson Eulises
TUTOR DEL CURSO: Ronald Guillermo RCE VEGA.
LIMA, PERU
2016
CAPITULO V PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA ETAPA 4 : IDEAR EL NUEVO MÉTODO 2.1 Diagrama de proceso de operaciones - Mejorado (DOP).
Abastecimiento de repuestos
Reparar corona de transmisión
Armado y desarmado de partes de corona
Limpieza de funda y montar corona.
Verificar montaje con la regulación exacta de cada piñón.
Montaje y nivelación de válvulas de accionamiento.
Probar el funcionamiento.
.
Fin de elaboración.
2.2 Diagrama de análisis de proceso – Mejorado (DAP).
Curso grama analítico
(DAP)
Operario/material/equipo
Diagrama Nº: Hoja Nº: Objeto: Reparación e corona con reenvió.
Resumen
Actividad: Dop de reparación.
Método:
Actual/ Propuesto
Actividad
Actual
Propuesto
Operación
1
Transporte
-
Espera
-
-
-
Inspección
1
-
-
-
-
2000 soles
-
-
8
-
-
Almacenamiento
taller
Distancia (m)
500 m 6 hrs
Tiempo
Lugar: Ambiente de reparación.
(min-hombre)
Operario: CAMAYO FLORES WILSON EULISES Ficha Número:01 Compuesto por: personal de reparación Fecha: 04-11-2016 Aprobado por: T MECATRONICOS. Fecha: 05-11-2016
Descripción desmontaje de tracto Desarmado y orden.
Dist. (m)
Tiempo (min)
50m 25m
1½h 1½h
Costo: Mano de Obra
Econom ía
Material
Total
Observación
verificación
Verificación estado de las piezas. Colocación de piezas en orden y limpio Armado siguiendo el manual.
-
Especificaciones fuera del tracto. Montaje al tracto
-
50 min 1.10 min 4 horas 1h
-
1 hora
funcionamiento
Probar el funcionamiento del tracto.
-
1 hora
verificación
-
verificación verificación verificación verificación
2.3 Cambios limitantes con relación al nuevo método mejorado 1. Reducir el tiempo y mejorar la exactitud de elaboración. 2. Manipular e inspeccionar de la mejor manera los insumos y repuestos. 3. Capacitación al personal de reparación y el personal en general del taller. 4. Entregar las reparaciones con la mayor garantía posible.
CAPITULO VI DEFINICION DEL NUEVO MÉTODO DE TRABAJO ETAPA 5 : DEFINIR EL NUEVO MÉTODO Se recomienda descargar el formato de la siguiente dirección:http://virtual.senati.edu.pe/pub/cursos/mmtr/ejemplo_mediciones.xls 3.1 Fórmulas que se deben aplicar Fórmulas que se deben aplicar: Calcular tiempo promedio:
Calcular tiempo Básico:
T prom = (suma de tiempos observ.) / nro. de observ.
T básico = T prom x valoración / 100
Calcular los suplementos
Calcular tiempo Tipo:
Suplemento= T básico * % suplemento
T tipo = T básico + suplementos
Calcular Tiempo ciclo T ciclo = Suma de todos los T tipo
La Valoración se obtiene en base a la escala británica
0-100 (norma Británica) 0 50 75 100 (Ritmo tipo) 125 150
Descripción del desempeño Actividad nula Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo Constante, resuelto, sin prisa, como de operario no pagado a destajo, pero bien dirigido y vigilado; parece lento, pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan Activo, capaz, como de operario calificado medio, pagado a destajo; logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos, muy por encima de las del operario calificado medio Excepcionalmente rápido; concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por varios periodos; actuación de “virtuoso” sólo alcanzada por algunos trabajadores sobresalientes
3.2 Hallando los suplementos del método actual % de Suplemento Nº
12% Descripción del Suplemento
Suplementos
SUPLEMENTO POR DESCANSO 1
2
Suplementos por fatiga básica (constante en un
4%
Suplementos por necesidades personales (entre 5 a 7%)
5%
Suplementos variables OTROS SUPLEMENTOS Suplementos por contingencia o por eventualidades (inevitables) – Menos del 5% Suplemento excepcional, a nivel de desempeño
0%
Actividades que no forman parte del ciclo de trabajo
0%
TOTAL % DE SUPLEMENTOS
3% 0%
12%
3.3 Medición actual del tiempo de trabajo
PROCESO ACTUAL MEDICIÓN DEL TRABAJO (Tiempo Promedio, Tiempo Básico, Tiempo Tipo y Tiempo Ciclo)
El tiempo ciclo total en minutos es: 1076,47
6.4.
Medición mejorada del tiempo de trabajo
PROCESO MEJORADO MEDICIÓN DEL TRABAJO (Tiempo Promedio, Tiempo Básico, Tiempo Tipo y Tiempo Ciclo)
El tiempo ciclo total en minutos es: 983,67
3.4 Cuadro comparativo de tiempos – Hallando la variación porcentual Para poder hallar la variación porcentual ver la siguiente presentación: http://virtual.senati.edu.pe/pub/cursos/mmtr/productividad.pps
CAPITULO VII ETAPA 6: IMPLANTAR EL NUEVO MÉTODO
4.1 Plan de acción de la mejora propuesta (Planificar de forma coherente los pasos a seguir)
1. Evaluación personalmente del área que se dispone a realizar la mejora. 2. Proponer una propuesta de mejora a los jefes de la empresa en el área de realizar el trabajo. 3. Ya realizado la consulta a los superiores y haber dado visto bueno a tu proyecto de mejora reunir a todo el personal y exponerle lo que se realizara. 4. Hacer anécdotas contar casos de reflexión para el cuidado y orden de materiales e insumos. 5. Poner en operación el plan de mejora consultando las ideas de los demás
4.2 Responsables de la aprobación del nuevo método (Indicar los responsables de la aprobación y el tiempo estimado para su ejecución)
1. Llamada a reponsables gerentes de empresa, para presentarle el nuevo informe de estrategia de la elaboración de camillas rodantes. 2. Los responsables de ello y que se lleve a cabo son el área de administración. 3. El tiempo destinado para la elaboración de dicha herramienta es de un mes. Para pasar a evaluación.
4.3 Plan de capacitación del nuevo método ( indicar el área que debe capacitarse, responsables de la capacitación y tiempo estimado para la capacitación)
1. Sala de reunión administrativa y personal de elaboración. 2. El encargado será un capacitador de estrategias en el ámbito de ejecución de trabajos,
CAPITULO VIII
ETAPA 7 : MANTENER EL NUEVO MÉTODO
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA MEJORA PRODUCTO: CARRETA PARA TRANSPORTAR AUTOPARTES PESADAS. MÉTODO: DE MEJORA ALUMNO: CAMAYO FLORES WILSON EULISES Especialidad: MECANICA AUTOMOTRIZ
Materiales Directos plancha de acero laminado. barras de fierro fundido. soportes de caucho rueditas rodamiento para direccion. lija # 140
Materiales Indirectos taladro amoladora soldadura discos de corte alicate comba
precio unitario
2 4 4 4 1 4
80 20 2 10 20 5
Subtotal S/. 328.00 160 80 8 40 20 20
S/. 1 1 1 1 1 1
Mano de Obra directa soldador amolador mecanico carpintero metalurgico
Mano de Obra Indirecta ayudante lijador lavador embalaje
Cantidad
50 5 60 20 2 30
167.00 50 5 60 20 2 30
S/. 1 1 1 1
100 120 102 150
472.00 100 120 102 150
S/. 1 1 1 1
25 30 40 25
120.00 25 30 40 25
Costos Generales agua luz local mesa
1 1 1 1
S/.
460.00 100 150 160 50
S/.
1,547.00
100 150 160 50
TOTAL COSTOS
Análisis de costo
Resumen Materiales Directos Materiales Indirectos Mano de Obra directa Mano de Obra Indirecta Costos Generales
S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 1,547.00
TOTAL DE COSTOS
PRODUCTO
Mameluco - Método Actual
COSTO TOTAL
328.00 167.00 472.00 120.00 460.00
VOLUMEN DE COSTO DEL COSTO COSTO TOTAL TIEMPO LA MINUTOS COSTO DE PRODUCTO MINUTAJE MINUTAJE DE CICLO (*) PRODUCCION PRODUCIDOS PRODUCCION O SERVICIO PRODUCCION PRODUCCION MENSUAL
S/. 1,547.00
1300
4
5200
S/. 386.75
S/. 0.30
S/. 5,200.00
S/. 1,560.00
Mameluco - Método Mejorado S/. 1,547.00
550
4
2200
S/. 386.75
S/. 0.70
S/. 2,200.00 AHORRO
S/. 1,540.00 S/. 20.00
CAPITULO IX EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MEJORA
5.1
Beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora
Ahorro de piezas y materiales Ahorro de dinero Capacitación al personal de labor. Mejora de forma de trabajo limpio y ordenado
5.2
Relación Beneficio / Costo
En esta vez se dio con el ahorro del tiempo y elaboración del producto de mayor calidad. Para generar más confianza al cliente. Se puede observar que el gasto ha disminuido y ha generado más ingresos.
CAPITULO X CONCLUSIONES 6.1
Conclusiones y Recomendaciones
Se aplica según las normas APA una CONCLUSIÓN POR SÍNTESIS en base ello podemos Indicar que: Los tiempos ciclos de los métodos actual y mejorado fueron: 1560 y 1540 Minutos respectivamente. Se pudo observar una disminución de tiempo de 750 min. Indicando una disminución porcentual del 0.78.75 % en el tiempo con el nuevo método. Por lo Cual, se puede decir que la productividad con el nuevo método mejorado aumento en el Mismo valor %, esto nos indica que el nuevo método mejorado es posible de ser aplicado En la empresa. Por otro lado, con respecto a los costos de producción se obtuvieron los siguientes valores: S/.15600 y S/.1540 para los métodos actual y mejorado respectivamente. Obteniéndose un ahorro de S/ 20SOLES.
Podemos ver el alcance de nuevas metas con más ganancias menor tiempo en realizar la producción y de mayor calidad este nuevo método nos puede servir para más adelante seguir mejorando el método y obtener mejores valores de productividad y ahorro en costos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BIBLIOGRAFIA: http://virtual.senati.edu.pe/pub/cursos/mmtr/Manual_mejora_de_metodos_1_Unidad_1.pdf http://virtual.senati.edu.pe/pub/cursos/mmtr/tarea_modelo_avance_2.pdf http://virtual.senati.edu.pe/course/view.php?id=7299 https://www.youtube.com/watch?v=C55ripLDx1Yhttps: https://www.youtube.com/watch?v=AoyL6AZCo9w//www.youtube.com/watch?v=AoyL6AZCo 9w