SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” DIRECCIÓN ZONAL JUNI
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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
DIRECCIÓN ZONAL JUNIN – PASCO - HUANCAVELICA
Tarea de innovación y/o mejora Nivel Técnico Operativo
ESCUELA / CFP: La Oroya
NOMBRE DE LA TAREA DE INNOVACIÓN O MEJORA: Mejora de Métodos de trabajo 1
AUTOR: Landa Barzola Giovani Jack
TUTOR DEL CURSO: Castro Huancayo Misael
CORREO ELECTRÓNICO:[email protected]
LA OROYA - PERU
2020
CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA:
1.1.
Razón Social (Nombre formal de la empresa) Mantenimiento y Supervisión S.A.
1.2.
Giro del negocio Productos y/o servicios:
Empresa especializada en mantenimiento mecánico, electrónico y reparaciones refractarias en plantas industriales y mineras brindamos soluciones basado en un equipo humano experimentado y especializado.
1.3.
Área donde se desarrollará el proyecto de innovación y/o mejora:
Mantenimiento y Supervisión S.A Comprende los servicios de Mecánico, Electrónico y Refractario que se desarrolla en la planta de Industrial Condorcocha
CAPITULO II FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA ETAPA 1 : SELECCIONAR LA ACTIVIDAD A SER MEJORADA 2.1 Identificación del problema técnico de la empresa
Impuntualidad del personal.
Retrasos en las reparaciones
Tiempo de trabajo mal coordinado
Exceso de desechos e insumos peligrosos Problemas Técnicos
Se toma como problema de mayor impacto y a tratar: Tiempo de trabajo mal coordinado.
2.2 Objetivo General del proyecto de innovación y/o mejora
Como objetivo principal se quiere alcanzar un tiempo establecido para cada tarea ya que algunas tareas son repetitivas con el fin de ganar más horas hombre, reduciendo costos,
lo cual es un gran beneficio para la economía de la empresa, para ello se tiene que establecer distintos parámetros en el trabajo y la producción en la empresa en sí. .
2.3 Objetivos específicos
Aprovechar al máximo el tiempo laboral y usar los materiales e insumos de la mejor forma posible.
Utilizar el tiempo ganado por las actividades realizadas a tiempo, para implementar nuevos estándares y normas.
Tener contentos a nuestros clientes con nuestra eficacia (trabajos buenos y a tiempo).
CAPITULO III ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA 2 : REGISTRAR EL MÉTODO ACTUAL
3.1 Diagrama de proceso actual (DOP) – Calibrar mando final
Habilitar la herramientas e insumos.
Desarmar el mando final.
Verificar el Duo Cone
Montar el hausing del mando final
Ajuste de hausing (Dado 69 mm.)
Realizar el asentado manual
Colocar el calibrador (45 Ib- f)
Armar todo el mando final
Suministrar aceite y verificar fugas 3.2 Diagrama de proceso actual (DAP) – identificando el “cuello de botella”. Calibrado completo
Operario/material/equipo Diagrama Nº: 001 Hoja Nº: 002 Objeto: Calibración de mando final
Resumen Actividad
Actua
Propuest
Econo
l
Actividad: DOP de calibración
Método: Reparación / Mantenimiento Lugar: Taller Mantenimiento y Supervención S.A..Condorcocha - Tarma Operario: Renildo Cosme Ficha Número: 01 Compuesto por: Mec. de Mantenimiento Fecha:01/10/2020 Aprobado por: Guillermo Pardave Ramírez Fecha:03/10/2020
Descripción Habilitar herramientas e insumos.
Dist. (m)
Tiemp o (min)
10
8 min 15 min 2 min 5 min 15 min 2 min 15 min 10 min 2min 1h 14min
Desarmar mando final (conjunto epicicloidal)
Verificar el Duo Cone Ajuste de hausing (Dado 69 mm.) Realizar el asentado manual Colocar el calibrador (45 Ibf) Armar todo el mando final
2
2
Suministrar aceite
1
verificar fugas Total
17
2
Operación
3
Transporte
-
Espera
-
Inspección
1
Almacenamient o Distancia (m)
-
Tiempo Costo: Mano de Obra
45 min s/ 100
Material
S/50
(min-hombre)
Total
mía
-
-
-
-
-
s/200
-
s/100 s/300
-
150 Observación
Almacén M.P. Operación Ralladuras Gabinete 01 Operación Instrumentos Operación Almacén de insumos
3.3 Análisis de las causas raíces
Sociología
s/
o
Medio ambiente
Problemas familiares
Demasiado frio en las mañanas
Problemas económicos
Precipitaciones fluviales torrenciales
Falta de comunicación Falta de empatía
Tiempo de trabajo mal coordinado
Actividades que no salen como se espera
y sinergia
Personal incapacitado
Ambiente laboral
Actividad compleja
En este diagrama de Ishikawa podemos observar las causas y efectos de la empresa. Método de trabajo ineficiente. Se encuentra deficiencia en la capacitación y psicológico del personal.
3.4 Diagrama de Pareto CAUSAS Incidentes laborables
COSTOS S/ 100.00
Accidentes fortuitos
S/ 700.00
Operación de máquinas
S/100.00
Trabajos inconclusos
S/1000.00
Trabajos mal elaborados
S/700.00
Horas trabajadas innecesarias
S/900.00 TOTAL S/3 500.00
CAUSA
FRECUENCIA ACUMULADO ABSOLUTA
Incidentes
FRECUENCIA
PORCENTAJE
ACUMULADA
S/ 100.00
1%
S/ 100.00
2.9%
Accidentes fortuitos
S/ 700.00
15%
S/800.00
20%
operación de
S/ 100.00
5%
S/900.00
2.9%
S/ 1000.00
45%
S/1900.00
28%
laborales
maquinas Trabajos
inconclusos REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SCOOP TRANS R 1300G CAT 1200
Trabajos mal
S/ 700.00
16%
S/2600.00
20%
S/ 900.00
18%
S/3500.00
25.9%
S/ 3500.00
100%
elaborados 1000
Horas de trabajos innecesario Total
99.7%
800
600
400
200
0 Incidentes laborales Accidentes fortuitos
Operación de maquinas
Trabajos inconclusos
Trabajos mal elaborados
Horas de trabajo innecesario
Costos por sinergia
Frecuencia acumulada
CAPITULO IV EXAMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA 3 : EXAMINAR EL MÉTODO ACTUAL
4.1 Lista de preguntas para examinar el método actual
CONOCE ¿Qué se hace?
CRÍTICA
SUGIERE
ELIGE
¿Por qué se hace?
¿Qué otra cosa podría hacerse?
¿Qué debería hacerse?
Porque es un trabajo muy rentable
Rectificación y Utilizar datos mantto preventivo técnicos (como y predictivo. nombres)
Reparación de
PROPÓSITO mandos finales
LUGAR
¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace allí? En el taller de reparaciones Porque es lugar diseñado para el trabajo ¿Cuándo se hace?
SUCESIÓN
¿En qué otro lugar ¿Dónde debería hacerse? podría hacerse? En el taller de En un área de mantenimiento o reparaciones con gran espacio.
¿Por qué se hace ¿Cuándo podría en ese momento? hacerse?
¿Cuándo debería hacerse?
Cuando el equipo Por qué se pierde Antes de cerrar con Antes que tiene fallas dinero al estar el una tarea o finalice el concurrentes. equipo varado actividad contrato
2PERSONA
MEDIOS
¿Quién lo hace?
¿Por qué lo hace ¿Qué otra persona ¿Quién debería esa persona? hacerlo? podría hacerlo?
Los ingenieros, técnicos y practicantes en la empresa.
Porque estamos Los técnicos de en la capacidad Ferreyros de realizar la tarea y capacitados.
¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace de ese modo? Cumpliendo los pasos a seguir en Es un método manuales o correcto y evitar orientado por el fallas ingeniero.
Los técnicos preparados y capacitados en el tema mantto.
¿De qué otro modo ¿Cómo debería hacerse? podría hacerse? Empíricamente por años de experiencia de los técnicos e ingenieros.
Siguiendo las normas poniendo en práctica las capacitaciones
4.2 Alternativas de mejoras
-
Motivación al personal por la labor dada.
-
Ahorro de costos y transporte.
-
Cuidar la salud e integridad de los trabajadores.
-
Incentivar la implementación de herramientas de precisión.
-
Capacitar al personal en nuevas estrategias y técnicas para la empresa.
-
Realizar charlas de mejora personal.
CAPITULO V PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA ETAPA 4: IDEAR EL NUEVO MÉTODO 5.1 Diagrama de proceso de operaciones - Mejorado (DOP)
CALIBRACIÓN DE MANDO FINAL
Habilitar herramientas e insumos
Desarmar el mando final y verificar el estado de componentes internos
Montaje de hausing con pluma y cadena
Realizar asentado con un motor hidráulico acoplado.
Calibrar y verificar el calibrado.
Armar el mando final con pluma de apoyo.
Suministrar aceite y verificar fugas.
Colocar ruedas y realizar pruebas de funcionamiento.
5.2 Diagrama de análisis de proceso – Mejorado (DAP). Curso grama analítico
(DAP)
Operario/material/equipo
Diagrama Nº: 02
Hoja Nº: 03
Actual
Propuest o
Operación
3
-
-
Transporte
-
-
-
Espera
-
-
-
Inspección
1
-
-
Almacenamiento
-
-
-
Distancia (m)
-
-
-
(min-hombre)
45 min
-
40 min
Costo: Mano de Obra
S/ 100
S/180
Actividad
Objeto: Calibrado de mando final
Actividad: Calibrado de sello DUO - CONE
Método:
Resumen
Reparación y rectificación
Lugar: Taller CEFA Ingenieros S.A.C. San Agustín de Cajas Operario: Cosm Melendez Renildo Ficha Número:02
Tiempo
Material
Compuesto por: Personal de Maquinaria Pesada Fecha: 24/03/2020 Aprobado por: Ruben Garay Fecha:26/03/2020
Descripción Habilitar herramientas e insumos
Total
S/50
s/ 150
Econo mía
S/100
-
S/280
-
Dist. (hom bre)
Tiemp o (min)
Observación
6
8 min
Almacén M.P.
Desarmar el mando final y verificar el estado de componentes internos.
Montaje de hausing con pluma y cadena. Realizar asentado con un motor hidráulico acoplado. Calibrar y verificar el calibrado Armar el mando final con pluma de apoyo. Suministrar aceite y verificar fugas. Calibrado completo Colocar ruedas y realizar pruebas de funcionamiento. Total
2
2 2
15 min
Operación
3min
Operación
8min
Operación
5min
Operación
20 min 5min
Operación
1 2
5min
Almacén de insumos Inspección Operación
15
I hora 9 min 5.3 Cambios limitantes con relación al nuevo método mejorado Se tendrá que realizar las siguientes modificaciones: Reducir el tiempo en la reparación de los componentes de las maquinas. Usar los recursos necesarios (insumos, herramientas, instrumentos y equipos) Producción del taller (horas – hombre). Capación constante por parte del taller (laboral y psicológico).
CAPITULO VI DEFINICION DEL NUEVO MÉTODO DE TRABAJO ETAPA 5: DEFINIR EL NUEVO MÉTODO:
6.1 Fórmulas que se deben aplicar:
Calcular tiempo promedio: T prom = (suma de tiempos observ.) / Nro. de observ.
Calcular tiempo Básico:
Calcular los suplementos
T básico = T prom x valoración / 100
Suplemento= T básico * % suplemento
Calcular tiempo Tipo:
Calcular Tiempo ciclo
T tipo = T básico + suplementos
T ciclo = Suma de todos los T tipo 6.2
H
allando los suplementos del método actual
% de Suplemento Nº
1
2
15%
Descripción del Suplemento SUPLEMENTO POR DESCANSO Suplementos por fatiga básica (constante en un 4%) Suplementos por necesidades personales (entre 5 a 7%) Suplementos variables OTROS SUPLEMENTOS Suplementos por contingencia o por eventualidades (inevitables) – Menos del 5% Suplemento excepcional, a nivel de desempeño Actividades que no forman parte del ciclo de trabajo TOTAL % DE SUPLEMENTOS
La valoración se obtiene en base a la escala británica:
0-100 (norma
Descripción del desempeño
Suplementos 4% 5% 0%
3% 2% 1% 15%
Británica) 0 50 75
100 (Ritmo tipo) 125 150
Actividad nula Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo Constante, resuelto, sin prisa, como de operario no pagado a destajo, pero bien dirigido y vigilado; parece lento, pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan Activo, capaz, como de operario calificado medio, pagado a destajo; logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos, muy por encima de las del operario calificado medio Excepcionalmente rápido; concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por varios periodos; actuación de “virtuoso” sólo alcanzada por algunos trabajadores sobresalientes
6.3 Medición actual del tiempo de trabajo PROCESO ACTUAL MEDICIÓN DEL TRABAJO (Tiempo Promedio, Tiempo Básico, Tiempo Tipo y Tiempo Ciclo)
N
ELEMENTOS
TIEMPOS OBSERVADOS EN
TIEMPO
VALORACIÓN
TIEMPO
SUPLEMENTOS
TIEMPO
MINUTOS
PROMEDIO
%
BÁSICO
15%
TIPO
°
1
Inspección de la fallas
180
200
202
170
208
225
178
194.71
90
175.24
26.29
201.53
2
Desmontaje de tijeras
65
68
70
76
80
84
88
75.86
85
64.48
9.67
74.15
3
Inspección de alineamiento
10
12
11
14
12
15
13
12.43
40
4.97
0.75
5. 72
4
Montaje de base
20
23
26
30
27
29
21
25.14
60
15.08
2.26
17.34
5
Montaje de cilindro hidráulico
20
25
22
21
20
24
24
22.29
50
11.15
1.67
12.82
6
Identificación y cambiado de
30
30
30
28
25
29
25
28.14
60
16.88
2.53
19.41
componentes
7
Armado de mesa hidráulica
12
12
15
13
15
13
15
13.57
70
9.5
1.43
10.93
8
Armado de mando
19
22
28
25
24
26
27
24.43
60
14.66
2.2
16.86
9
Probar funcionamiento
30
35
39
47
42
36
38
38.14
110
41.95
6.29
48.24
TIEMPO CICLO
407
El tiempo ciclo total en minutos es : 407
6.4.
Medición mejorada del tiempo de trabajo PROCESO ACTUAL MEDICIÓN DEL TRABAJO (Tiempo Promedio, Tiempo Básico, Tiempo Tipo y Tiempo Ciclo)
N
ELEMENTOS
TIEMPOS OBSERVADOS EN
TIEMPO
VALORACIÓN
TIEMPO
SUPLEMENTOS
TIEMPO
MINUTOS
PROMEDIO
%
BÁSICO
15%
TIPO
°
1
Inspección de base
170
180
200
180
205
218
186
191.29
90
172.16
25.82
197.98
2
Montaje de tijeras
65
66
71
74
78
81
84
74.14
85
63.02
9.45
72.47
3
Alineamiento de tijeras
10
12
11
13
12
14
13
12.14
40
4.86
0.73
5.59
4
Montaje de base
20
23
22
21
20
21
23
21.43
50
10.72
1.61
12.33
5
Montaje de cilindro hidráulica
28
29
31
27
25
29
25
27.71
60
16.63
2.49
19.12
6
Identificar base de mesa
12
12
14
13
14
13
17
13.57
70
9.5
1.43
10.93
hidráulica
7
Armado de control de mando
16
21
26
25
24
26
24
23.14
60
13.88
2.08
15.96
8
Probar funcionamiento
30
35
37
41
42
36
36
36.71
105
38.55
4.28
42.83
TIEMPO CICLO
377.21
El tiempo total del ciclo en minutos es: 377.21
6.5 Cuadro comparativo de tiempos – Hallando la variación porcentual
TIEMPO CICLO ORIGINAL TIEMPO CICLO MEJORADO
T0= T1=
407 377.21
VARIACION PORCENTUAL
VP
- 7.89%
El tiempo del ciclo del método mejorado disminuyo en un 7.89% y la productividad incremento en un mismo valor 7.89% con el nuevo método mejorado.
CAPITULO VII ETAPA 6: IMPLANTAR EL NUEVO MÉTODO
7.1 Plan de acción de la mejora propuesta (Planificar de forma coherente los pasos a seguir)
PRIMERO: Se evalúa el plan a poner en práctica, preguntando a expertos o superiores para sacar conclusiones y opiniones. Siguiendo la jerarquía de puestos de trabajo. SEGUNDO: Luego de las opiniones y del permiso otorgado ponemos en marcha el plan. Pero antes exponemos el plan y explicamos la mejora que se dará la empresa (taller de reparación). TERCERO: Hacemos capacitaciones en el sistema de trasmisión en si (mando final) CUARTO: - Ponemos en práctica la propuesta elaborada, siempre tratando de
corregir las fallas concurrentes en la operación del trabajo.
7.2 Responsables de la aprobación del nuevo método (Indicar los responsables de la aprobación y el tiempo estimado para su ejecución)
El gerente, y administración debe de dar el visto bueno al proyecto, luego designar a los ingenieros a cargo del taller de mantenimiento. Los ingenieros y los trabajadores deben de realizar una charla donde se tratará el nuevo método a tratar. El tiempo estimado para la elaboración del nuevo proyecto es de 5 semanas para la verificación de los resultados. De ser positivo el gerente, administración, ingenieros y técnicos, elaboraran los pasos de mejora en cada reparación del mismo.
7.3 Plan de capacitación del nuevo método (indicar el área que debe capacitarse, responsables de la capacitación y tiempo estimado para la capacitación)
El área donde se llevaría a cabo las charlas seria en el taller o en la sala de reunión para el personal en general. La capacitación será responsable de administración y el encargado del proyecto de mejora. El tiempo estimado es de 30 minutos.
CAPITULO VIII COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA ETAPA 7: MANTENER EL NUEVO MÉTODO
8.1 Costos de implementación de la mejora
Cantidad
Precio unitario
Materiales Directos
subtotal S/685
Martillo mecánico
1
S/110
110
Martillo de goma
1
S/90
90
Pluma mecánica
1
S/259
259
Llaves
2
S/25
50
Dados
2
S/23
46
Palanca
2
S/36
72
Desarmador
2
S/23
46
Llave torx
1
S/12
12
Materiales Indirectos
S/211
Aceite SAE 10W
1
S/120
120
Grasa H-3
1
S/20
20
Combustible
1
S/15
15
Log tite Rojo
1
S/45
45
Silicona 999
1
S/11
11
Mano de Obra directa
S/15000
Sueldo de operarios
2
S/1800
3600
Sueldo de ingenieros
2
S/2300
4600
Sueldo de técnicos
4
S/1700
6800
maquinistas
mecánicos
Mano de obra Indirecta
S/4200
Sueldo de supervisora
1
S/1300
1300
Sueldo de
2
S/1450
2900
administradores
Costos Generales
S/381.3
Rebanado
2
S/110
220
Torneado
1
S/80
80
Energía eléctrica
1
S/42.5
42.5
Agua
1
S/17.8
17.8
Teléfono
1
S/21
21
TOTAL COSTOS
S/20477.30
Resumen Materiales Directos
S/685
Materiales Indirectos
S/211
Mano de obra Directa
S/15000
Mano de obra Indirecta
S/4200
Costos Generales TOTAL DE COSTOS
S/381.30 S/20477.30
PRODUCTO
COSTO
TIEMPO VOLUMEN DE
MINUTOS
TOTAL
CICLO
PRODUCIDOS DEL
LA
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO DE
MINUTAJE
TOTAL
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
PRODUCTO PRODUCCIÓN MINUTAJE DE
MENSUAL
O
PRODUCCIÓN
SERVICIO Calibrado –
S/20477.3
407
4
1628
S/5119.325
S/12.6
1628
S/20512.8
S/20477.3
377.21
4
1886.05
S/4095.46
S/11
1509
S/16599
AHORRO
S/3913.8
Método Actual Calibrado – Método Mejorado
CAPITULO IX
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MEJORA 9.1 Beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora:
Disminución de horas - hombre en la producción general de la empresa. Capacitación de los personales. Trabajos con sinergia y comunicación entre el personal. Mayor productibilidad para el taller. Trabajos bien hechos, de mayor calidad.
9.1 Relación Beneficio / Costo
BENEFICIO: Se da principalmente en la productividad laboral que se realiza en la empresa, gracias al ahorro de tiempo y materiales en el proceso, adicionando esto la capacitación del personal del taller de reparaciones y mantenimiento de componentes de equipos pesados.
COSTO: La economía que se obtiene con esta mejora de trabajo es grande, ya que se usa un mejor dinero de la empresa y el tiempo de los trabajadores, lo cual hace que las actividades sean más rápidas y obtengamos una mayor economía en la empresa.
CAPITULO X CONCLUSIONES
Conclusiones y Recomendaciones
Mediante la nueva estrategia de métodos aplicados en el taller tanto en el ordenamiento, seguimiento en los procesos y la capacitación de personal laboral nos hace realizar un trabajo de calidad y en un tiempo mucho más corto de lo establecido. Puede ampliar más conocimiento ya que ahora puedo realizar diagramas que son útiles para desarrollar cualquier actividad dentro de la empresa.
El empleo de la mejora de métodos me ayuda a disminuir los tiempos que se realiza los trabajos de una forma más eficiente teniendo ahorros como los materiales o insumos y la mano de obra. Poner en practica la mejora de métodos ayuda a buscar a la empresa nuevas ideas con el fin de obtener un trabajo de calidad, eficiente y rápido, y con ello se beneficia la empresa y los empleados.
Al aceptar una mejora en el taller se debe cumplir a carta cabal ya que si no se hace no se obtendrá los resultados trazados en el proyecto de mejora de métodos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFIA
http://virtual.senati.edu.pe/pub/cursos/mmtr/manual_mejora_de_metodo s_1_unidad_1.pdf https://www.academia.edu/28417972/tarea_de_mejora_de_m%c3%89tod os_de_trabajo_1_primer_avance
https://es.scribd.com/doc/153985165/diagrama-de-analisis-de-procesodap https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto
http://support.minitab.com/es-mx/minitab/17/topic-library/qualitytools/quality-tools/pareto-chart-basics/
https://definicion.mx/grupo/