8 CAPITULO I GENERALIDADES DE LA EMPRESA 1.1. Razón Social (Nombre formal de la empresa) EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS
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CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA 1.1.
Razón Social (Nombre formal de la empresa) EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES – ECOSERM RANCAS
1.2.
SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
Giro del negocio Productos y/o servicios:
AÑO: DE LA– UNIVERSALIZACION DEcentros LA SALUD La empresa en donde laboro mis prácticas, ECOSERM RANCAS es uno de los de reparación de tracto Camiones y equipos amarillos de las marcas (VOLVO, SCANIA, CAT E INTERNATIONAL). DIRECCIÓN ZONAL: JUNIN – PASCO -HUANCAVELICA
1.3.
ESCUELA / CFP: CERRO DE PASCO
Área donde se desarrollará el proyecto de innovación y/o mejora:
NOMBRE DE LA TAREA:
Ecoserm – Rancas es una empresa dedicada a la reparación de Equipos de línea amarillos como de línea blanca y transporte por carretera, así como (VOLVO,
MEJORA DE METODOS TRABAJO 1
SCANIA, CAT E INTERNATIONAL).
NOMBRE DEL APRENDIZ: La empresa Ecoserm – Rancas se encuentra ubicada en Simon Bolivar – Rancas
MANCILLA ESPINOZA JHAN GEORGE
AV.s/n La minería. A 2 cuadras de la entrada de Rancas .
NOMBRE DEL TUTOR:
ECOSERM – RANCAS cuenta con clientes transportistas por carretera brindando servicios de reparación de Motores-cajas-coronas y escaneó de vehículos electrónicos.
SSNTOS HUAMAN
CORREO DEL APRENDIZ: [email protected]
2020
MANCILLA ESPINOZA JHAN
8
CAPITULO II FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA ETAPA 1 : SELECCIONAR LA ACTIVIDAD A SER MEJORADA
2.1 Identificación del problema técnico de la empresa: 2.2 realización del trabajo desmontaje de corona de un tracto marca VOLVO 480.en largo tiempo, sin realizar el procedimiento de trabajo seguro y en contaminación al medio ambiente.
EXCESO DE DESPERDICIOS DE INSUMOS
AMBIENTE LABORAL DESORDENADO
RETRASO EN LOS MATERIALES
2.3 Objetivo General del proyecto de innovación y/o mejora
MANCILLA ESPINOZA JHAN
DESORDEN EN EL TALLER
8
Mi objetivo al culminar el proyecto de mejora es: antes de realizar el trabajo realizar un listado de herramientas, insumos, y/o maquinas que sea necesario y para efectuar el trabajo realizar el procedimiento de trabajo seguro. Manteniendo el orden y limpieza y cuidado con el medio ambiente 2.4 Objetivos específicos
Efectuar la charla de 5 minutos referente al trabajo a realizar.
A diario hacer orden y limpieza.
Realizar el trabajo de acuerdo a un procedimiento escrito.
CAPITULO III ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA 2 : REGISTRAR EL MÉTODO ACTUAL 3.1 Diagrama de proceso actual (DOP) – identificando el “cuello de botella”. Desarmado y verificación de desgaste de corona diferencial.
Habilitar herramientas
Verificar lugar de trabajo comodidad para realizar
Desmontar eje cardan, ejes laterales posteriormente la corona
MANCILLA ESPINOZA JHAN
8 Verificar viscosidad de aceite, nivel de aceite.
Verificar desgaste del piñón impulsor y corona
Verificar orden y limpieza en el lugar de armado
Verificar componentes remplazados en buen estado.
Armado del diferencial correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante Inspeccionar finalidad del y montaje al la vehículo. trabado.
3.2 Diagrama de proceso actual (DAP) – identificando el “cuello de botella”.
Cursograma analítico (AP) Operario/material/equipo
Diagrama Nº: 008
Hoja Nº: 006
Objeto: Fabricado de la base del extintor
Actividad: DOP desmontaje de eje diferencial (corona)
Método: Actual/ Propuesto Lugar: taller en general
MANCILLA ESPINOZA JHAN
Resumen Actividad
Actua l
Operación
7
Transporte Espera
-
Inspección Almacenamient o Distancia (m)
2 -
Tiempo (min-hombre)
20
Propuest o
Econo mía
-
-
-
- -
8
Operario: Compuesto por: Jhan Aprobado por: Angel enero
Fecha: 11 de enero Fecha: 12 de
operación Verificación
45
Operación
15
30 20
Desmontar eje cardan , ejes laterales posteriormente la corona.
Verificar viscosidad de aceite, nivel de aceite.
Habilitar herramientas Verificar lugar de trabajo
9
Total
Tiemp o (min)
Material
Dist. (m)
Descripción
Costo: Mano de Obra
Ficha Número:
Observación
comodidad para realizar habilitar herramientas
60
Verificar desgaste del piñón impulsor y corona
Verificar orden y limpieza en el lugar de armado
20
Verificación
Verificación
Verificación
Verificar componentes remplazados en buen estado.
10
Verificación
Armado del diferencial correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante
180
Operación
y montaje al vehículo.
MANCILLA ESPINOZA JHAN
8
10
Inspeccionar la finalidad del trabajo. Total
Verificación
6h.30 min.
3.3 Análisis de las causas raíces (Mediante el diagrama causa – efecto, breve análisis de cada una de las causas / espinas).
HOMBRE
INSUMOS
Entrenamiento deficiente Deficiencia en el material
Persona poco Mercasia
capasitado
perdida Falta de estantes
Exeso de confiansa
para la organizacion
con los jefes
No existen almacenamiento Poca modificacion de los trabajadores
DESORDEN EN EL TALLER Supervisión Equipos de apoyo
ineficiente
Deficiencias en el área de
poco ergonomicos
mantenimiento Condiciones
Falta de orden de inventario
Falta de
inseguras
disponibilidad de insumos
Falta de contenedores de basura Condiciones deficientes
Olores
METODOLOGÍ A DEL TRABAJO
fuertes
MANCILLA ESPINOZA JHAN
Carencia de
MANDO AMBIENTE
iluminacion
8
3.4 Diagrama de Pareto (Priorización de causas raíces mediante una encuesta, ponderación de cada causa y representarlo en un diagrama de Pareto con los problemas vitales y triviales en base a la regla 80-20. En base a los problemas vitales brindar alternativas de solución).
CANTIDAD DE DESPERDICIOS
CAUSAS material tirado en el piso del taller
60
desorden del almacén de herramientas retraso en los materiales
55
acumulación de la basura
30
material no requerido otros
20 10
CAUSAS
45
CANTIDAD DE % FRECUENCIA 80. DESPERDICIOS ACUMULADO ACUMULADA 20
material tirado en el piso del taller desorden del almacén de herramientas retraso en los materiales acumulación de la basura material no requerido otros
MANCILLA ESPINOZA JHAN
60
27%
60
80%
55
52%
115
80%
45
73%
160
80%
30
86%
190
80%
20
95%
210
80%
10
100%
220
80%
8
100%
GRAFICO DE PARETO 200
90% 80% 70%
150
60% 50% 100 40% 30% 50
20% 10%
0
material tirado desorden del en el piso del almasen de taller herramientas
retraso el los acumulacion cantidad de desperdicios materiales de la basura % acumulado
material no 80 . 20 requerido
otros
0%
CAPITULO IV EXAMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL ETAPA 3 : EXAMINAR EL MÉTODO ACTUAL 4.1 Lista de preguntas para examinar el método actual (completa la tabla con las preguntas que se encuentran formulando)
CONOCE PROPÓSITO ¿Qué se hace? Almacén de herramientas LUGAR
¿Dónde se hace? En el área de trabajo mesa de acero
SUCESIÓN
PERSONA
CRITICA ¿Por qué se hace? Para mejorar la comunidad ¿Por qué se hace allí? Para una mejor comunidad
SUGIERE ¿Qué otra cosa podría hacerse? Maletas de herramientas ¿En que otro lugar podría hacerse?
Nuevos modelos ¿Dónde debería hacerse?
En cualquier lugar adecuado ¿Cuándo podría hacerse?
En el área de trabajo
En un buen ambiente de trabajo ¿Quién
¿Cuándo se hace?
¿Por qué se hace en ese momento?
En una fecha indicada
Porque si lo dejamos no tendríamos esa comunidad
En las fechas indicadas
¿Quién lo
¿Por qué lo ase esa
¿Qué otra
MANCILLA ESPINOZA JHAN
ELIGE ¿Qué debería hacerse?
¿Cuándo debería hacerse?
8
MEDIOS
hace?
persona?
El técnico
Por qué él es el especialista
¿Cómo se hace?
¿Por qué se hace de ese modo?
Usando las herramientas adecuadas
Porque es el modo más efectivo
persona podría hacerlo?
debería serlo? El técnico
Los ayudantes ¿De qué otro modo podría hacerse? Con la ayuda de sus ayudantes
¿Cómo debería asarse? Con los pasos indicados
4.2 Alternativas de mejoras (En base al cuadro de preguntas y respuestas indica las alternativas de mejoras que has encontrado).
Evitar los derrames de aceites al piso. Orientar a los trabajadores el uso correcto y ahorrativo de los materiales. Tratar de reducir los insumos y materiales.
Evitar gastos excesivos . 4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Luego de haber realizado los pasos correspondientes sobre este tema (Métodos) se pudo concluir que gracias a este método se puede ganar tiempo y producir más. Se verá beneficiado la empresa y el operario. La empresa aumentará sus porcentajes de ganancia y así podrá crecer, Siempre y cuando no descuiden los pasos correspondientes.
CAPITULO V PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA ETAPA 4: IDEAR EL NUEVO MÉTODO 5.1 Diagrama de proceso de operaciones - Mejorado (DOP). desarmado y verificar desgaste de corona diferencial.
MANCILLA ESPINOZA JHAN
8
Habilitar los materiales
Verificar lugar de trabajo comodidad para trabajar.
MANCILLA ESPINOZA JHAN
8
Verificar desgaste de piñón impulsor y corona Ordenar y Verificar la limpieza en el lugar trabajo.
Verificar componentes nuevos, y montaje Verificararmado herramientas. de la corona.
Verificar Producto terminado. Desmontar y verificar eje: cardan, laterales y la Corona 5.2 Diagrama de análisis de proceso – Mejorado (DAP).
Verificar viscosidad del aceite.
Cursograma analítico (AP) Operario/material/equipo
Diagrama N.º: 008
Resumen
Hoja N.º: 006
Actua l
Objeto: Desarmado y verificación de desgaste de corona diferencial
Actividad Operación Transporte
4 -
Actividad: DOP de la verificación de la corona.
Espera Inspección
8
Almacenamient o Distancia (m) Tiempo
Método: Actual/ Propuesto Lugar: taller de armado
Compuesto por: Jhan Aprobado por: ----
Descripción habilitar los materiales Verificar lugar de trabajo comodidad para trabajar.
MANCILLA ESPINOZA JHAN
Costo: Mano de Obra
Ficha Número:
Fecha: 13 de enero Fecha: --- de ---Dist. (m)
Tiemp o (min)
20 10
-
-
-
-
-
12
-
-
Material
Total
Econo mía
-
(min-hombre)
Operario:
Propuest o
- -
Observación
Operación Verificación
8
Ordenar y verificar la limpieza en el lugar de trabajo.
30
Operación Verificación
Verificar herramientas
5
Verificación
60
Desmontar y verificar: ejes: cardan, laterales y la corona
Verificar viscosidad del aceite
10
Verificación Operación
Verificación
Verificar desgaste del piñón impulsor y corona
10
Verificación
Verificar componentes nuevos, armado y montaje de la corona
120
VerificaciónOperación
Verificar Producto terminado Total
10
Verificación
4h 35 mts
5.3 Cambios limitantes con relación al nuevo método mejorado
Reducir el tiempo de verificación del piñón. Utilizar al máximo los materiales y insumos. Producir el mantenimiento de la corona rápidamente.
MANCILLA ESPINOZA JHAN
CAPITULO VI DEFINICION DEL NUEVO MÉTODO DE TRABAJO ETAPA 5: DEFINIR EL NUEVO MÉTODO 6.1 Fórmulas que se deben aplicar Calcular tiempo promedio:
Calcular tiempo Básico:
T Prom = (suma de tiempos observaciones. ) / Nmro. De observ
T básico = T promedio x valoración / 100
obobservaciones
Calcular los suplementos Suplemento= T básico * % suplemento / 100
Calcular Tiempo ciclo T ciclo = Suma de todos los T tipo
MANCILLA ESPINOZA JHAN
La Valoración se obtiene en base a la escala británica
0-100 (norma británica) 0
Descripción del desempeño Actividad nula
50
Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo
75
Constante, resuelto, sin prisa, como de operario no pagado a destajo, pero bien dirigido y vigilado; parece lento, pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan
100 (Ritmo tipo)
Activo, capaz, como de operario calificado medio, pagado a destajo; logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado
125
Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos, muy por encima de las del operario calificado medio
150
Excepcionalmente rápido; concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por varios periodos; actuación de “virtuoso” sólo alcanzada por algunos trabajadores sobresalientes
6.2 Hallando los suplementos del método actual % de Suplemento Nº 1
2
Descripción del Suplemento SUPLEMENTO POR DESCANSO Suplementos por fatiga básica (constante en un 4%) Suplementos por necesidades personales (entre 5 a 7%) Suplementos variables OTROS SUPLEMENTOS Suplementos por contingencia o por eventualidades
MANCILLA ESPINOZA JHAN
12% Suplementos 4% 5% 0% 3%
(inevitables) – Menos del 5% Suplemento excepcional, a nivel de desempeño
0% 0%
Actividades que no forman parte del ciclo de trabajo TOTAL % DE SUPLEMENTOS
12%
6.2 Medición actual del tiempo de trabajo
TIEMPOS OBSERVADOS (EN MINUTOS) …. T1 T2 T3 T4 …. Tn .
TIEMPO PROMEDI O
VALORACIÓ N (%)
TIEMPO BÁSICO
SUPLEMENTO S
N °
Elementos
1
habilitar los materiales
30
32
35
35
33
30
31
32.29
75
24.22
Verificar lugar de trabajo
10
11
13
12
14
15
12
12.43
100
12.43
45
47
46
47
46
46
47
46.29
100
46.29
5.55
51.84
15
16
17
19
20
21
17
17.86
125
22.32
2.68
25
60
61
63
65
64
62
60
62.14
100
62.14
20
21
23
20
22
24
23
21.85
100
21.85
7
verificar desgaste del piñón impulsor y de la corona Verificar orden y limpieza en el lugar de armado Verificar componentes reemplazados en buen estado
10
11
13
12
14
15
12
12.43
75
9.32
8
Armado y montaje de la corona al diferencial
183
100
183
9
Verificar terminado
18 18 18 18 18 18 18 0 2 5 3 6 4 1 10 11 13 12 14 15 12
125
15.54
2 3 4 5 6
Desmontar ejes: cardan, laterales y la corona verificar viscosidad y nivel del aceite
MANCILLA ESPINOZA JHAN
12.43
12% 2.90 1.49
7.46 2.66 1.12 2.20
TIEMPO TIPO 27.12 13.92
69.6 39.84 10.44 185.20
1.86
17.4
TIEMPO CICLO
440.36
El tiempo ciclo total en minutos es: 440.36
6.4. 6.5.
N °
Medición mejorada del tiempo de trabajo
PROCESO MEJORADO MEDICIÓN DEL TRABAJO (Tiempo Promedio, Tiempo Básico, Tiempo Tipo y Tiempo Ciclo) TIEMPOS OBSERVADOS (EN MINUTOS)
Elementos T1
T2
T3
TIEMPO PROMEDIO
VALORACIÓ N (%)
TIEMPO SUPLEMENTOS BÁSICO
T4
TIEMPO TIPO
12%
20
22
21
23
21.5
125
28.87
Verificar lugar de trabajo
10
12
11
12
11.25
100
11.25
Desmontar ejes: cardan, laterales y la corona
30
38
39
36
35.75
125
44.68
05
06
08
07
6.5
125
8.12
60
62
63
61
61.5
125
76.8
9.21
86.01
6
verificar viscosidad y nivel del aceite verificar desgaste del piñón impulsor y de la corona Verificar orden y limpieza en el lugar de armado
10
11
14
13
12
125
15
1.8
16.08
7
Verificar componentes reemplazados en buen estado
10
12
11
13
11.5
125
14.37
8
Armado y montaje de la corona al diferencial
120
122
125
123
122.5
125
153.1
9
Verificar terminado
10
12
11
12
11.25
125
14.06
1 2 3 4 5
habilitar los materiales
MANCILLA ESPINOZA JHAN
3.44 1.35 5.36 0.97
1.72 18.37 1.68
32.31 12.60 50.02 9.09
16.09 171.47 15.73
El tiempo ciclo total en minutos es: 409.4
MANCILLA ESPINOZA JHAN
TIEMPO CICLO
409.4
6.3 Cuadro comparativo de tiempos – Hallando la variación porcentual
TIEMPO CICLO ORIGINAL TIEMPO CICLO MEJORADO VARIACION PORCENTUAL
T0 = 440.36 T1 = 409.40 VP 07%
El tiempo de ciclo del método mejorado disminuyo en %07 y la productividad se incrementó en el mismo valor %07 con el nuevo método mejorado
CAPITULO VII ETAPA 6: IMPLANTAR EL NUEVO MÉTODO 7.1 Plan de acción de la mejora propuesta (Planificar de forma coherente los pasos a seguir)
Primero: Se debe evaluar el plan a poner en práctica, consultar con el jefe de taller para ver la opinión y permiso de lo que se piensa hacer. Segundo: Una vez consultado con el jefe de taller y haber recibido la autorización para implementar la mejora en la empresa, reunir a todos los trabajadores y exponer la mejora a hacerse. . Tercero: Poner en práctica la mejora, corregir si hubiera fallas o dudas por parte de todos los trabajadores de la empresa. 7.2 Responsables de la aprobación del nuevo método (Indicar los responsables de la aprobación y el tiempo estimado para su ejecución)
Los responsables de aprobar el nuevo método por implementarse serian El área administrativa de la empresa.
MANCILLA ESPINOZA JHAN
Los responsables de que la mejora se lleve a cabo serian primero el área Administrativa y logística de la empresa. El tiempo para desarrollarse el nuevo método es de un mes y medio para observar los resultados.
7.3 Plan de capacitación del nuevo método (indicar el área que debe capacitarse, responsables de la capacitación y tiempo estimado para la capacitación)
El área donde se lleva a cabo la capacitación será en la oficina del jefe de taller El responsable de la capacitación es el administrador de la empresa y el jefe de taller los encargados del proyecto. El tiempo estimado será de una hora. CAPITULO VIII ETAPA 7: MANTENER EL NUEVO MÉTODO COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA MEJORA
PRODUCTO: DESMONTAJE Y VERIFICACIÓN DE CORONA DIFERENCIAL MÉTODO: ANALÍTICO JAHN MANCILLA ALUMNO: ESPINOZA ESPECIALIDAD: MECÁNICA DE MAQUINARIA PESADA
Materiales Directos Tecle de Hizaje Gata de botella Grilletes Aceite Reloj comparador / base magnética Prensa hidráulica Eslinga 08 Ton Manuales de fabricante MANCILLA ESPINOZA JHAN
Cantidad
precio unitario
1 2 1 1
600 200 20 120
Subtotal S/. 5075.00 600 400 65 120
1 1 2 1
200 3500 70 50
200 3500 140 50
Materiales Indirectos Azul de Prusia Lija de agua 600 detergente Agua 3LT trapo industrial Silicona
8 3 2 4 3 12
S/. 38.00 8 6 2 4 6 12
100 20 80
S/. 200.00 100 20 80
1 2 1 1 2 1
Mano de Obra directa servicio de torno servicio de verificador armador
Mano de Obra Indirecta ayudante
Costos Generales Depreciación en torno Depreciación en fresadora teléfono Depreciación en equipos manuales
1 1 1
2
20
3
0.5
S/. 06.50 1.5
3 1
0.5 1.0
1.5 1.0
5
0.5
2.5
(*) Por Semana TOTAL, COSTOS
Materiale S/.
5075.00
S/.
38.00
Obra directa
S/.
200.00
Mano de Obra Indirecta Costos
S/. S/.
40.00 06.50
Materiale s Indirectos Mano de
MANCILLA ESPINOZA JHAN
Resumen s Directos
S/. 40.00 40
S/.
5359.5
Generales TOTAL,
S/. 5359.5
DE COSTOS
MANCILLA ESPINOZA JHAN
23
TIEMPO CICLO (*)
COSTO TOTAL
VOLUMEN DE LA PRODUCCIO N MENSUAL
MINUTOS PRODUCIDOS
COSTO DEL COSTO COSTO TOTAL PRODUCTO O MINUTAJE MINUTAJE DE SERVICIO PRODUCCION PRODUCCION
COSTO DE PRODUCCION
S/.
5,359.50
440.36
150
66054
S/. 240.00
S/. 1.22
S/. 7,737.24
S/. 5,359.50
S/.
5,359.50
409.4
150
61410
S/. 240.00
S/. 1.31
S/.2,848.54 AHORRO
S/. 5,310.50 S/. 49.00
MANCILLA ESPINOZA JHAN
25
CAPITULO IX EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MEJORA
9.1Beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora
Capacitación al personal. Mas ganancia para le empresa. Mejor comunidad en el trabajo. Ahorra al máximo los insumos y los materiales. 9.2Relación Beneficio / Costo BENEFICIO: se da gracias a ahorro de materiales y tiempo; aumentando la producción y reduciendo los costos. COSTO: lo podemos hacer mediante el ahorro para así poder incrementar ganancias para la empresa.
CAPITULO X CONCLUSIONES
Conclusiones y Recomendaciones (de acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa 5 concluya los beneficios medibles que se obtendrán con la innovación y/o mejora).
Las normas APA nos ayudan a mejorar como (costos y tiempo) como de 440.36 y 409.4 min. Respectivamente. Se pudo observar una disminución de tiempo de 30.96 min. Indicando una disminución porcentual del 07 % en el tiempo con el nuevo método. Por lo cual, se puede decir que la productividad con el nuevo método mejorado aumento en el mismo valor 07%, esto nos indica que el nuevo método mejorado es posible de ser aplicado en la empresa.
MANCILLA ESPINOZA JHAN
25 Este nuevo método nos ayuda a disminuir el tiempo y el incremento de la productividad y reducir los costos, también nos puede ayudar más adelante como en la mejora de métodos y/o en la tesis.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Aula virtual. manual de la unidad 2 http://aulavirtual.senati.edu.pe/contenido/ELEARNING/MMTR/Manual_mmtr_02.pdf Mejora de la producción https://www.youtube.com/watch?v=AoyL6AZCo9w costos de producción https://www.youtube.com/watch?v=C55ripLDx1Y
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