Control Station 3.7 2016 1. Drenaje de tanque por gravedad La ganacia última (Kcu) del sistema fue de 75,1 cuya pertur
Views 201 Downloads 53 File size 733KB
Control Station 3.7 2016
1. Drenaje de tanque por gravedad
La ganacia última (Kcu) del sistema fue de 75,1 cuya perturbación en el flujo de la bomba fue de 2 a 3 L/min. El valor calculado del período del sistema evaluado fue de 2,5.
1
Control de Procesos
Control Station 3.7 2016 A) Controlador Proporcional (P):
La ganancia para este caso fue calculado de la siguiente manera propuesto por ZinglerNichols:
𝐾𝑐 =
𝐾𝑐𝑢 2
Lo cual se obtuvo como valor, Kc= 37,55. El tiempo de retardo en dicha gráfica fue de 2,2 min. El tiempo que le demora en estabilizarse fue de 9 min.
2
Control de Procesos
Control Station 3.7 2016 B) Controlador Proporcional Integral (PI):
La ganancia para este caso se procedió a calcular de la siguiente forma establecido por Zingler-Nichols:
𝐾𝑐 =
𝐾𝑐𝑢 2,2
Lo cual se obtuvo como valor, Kc= 34,14. El tiempo de retardo en dicha gráfica fue de 2,0 min. El tiempo que le demora en estabilizarse fue de 13 min.
3
Control de Procesos
Control Station 3.7 2016 C) Controlador Proporcional Integral Derivativo (PID):
La ganancia para este caso se procedió a calcular a partir de la siguiente fórmula propuesto por Zingler-Nichols:
𝐾𝑐 =
𝐾𝑐𝑢 1,7
Lo cual se obtuvo como valor, Kc= 44,14. El tiempo de retardo en dicha gráfica fue de 1,8 min. El tiempo que le demora en estabilizarse fue de 18 min.
4
Control de Procesos